航空公司冷凝器线的失败是关系到空调的故障的常见的问题之一。本文中,化学技术,冷库安装机械,金相,断裂形态和组织,硬度和其他分析技术被用于证明客户端批处理函数的失效机制失败的抱怨是固定折叠工具限制设备的供应商的故障,并提供了增加。
的平均厚度为1.23。米,符合公差要求。据分析表明,该拉伸部分是薄并且所述压缩部分是厚,与弯管可具有过度弯曲处理的问题。析化学成分。
品电容器的铝管从国家标准3003的铝合金选定据“变形的铝的化学和铝合金”国家标准(GB / T 3190-1996) [7],化学组成和测试设备,用于有缺陷的部件的分析是ICP-OES。学标准和测试结果列于表1中。果表明,有发生故障的组件和标准组件所需类的机械性能的测试3003之间没有显著差异。
缺陷的部件的机械性能进行了测试,以确定是否在铝管符合国家标准“管无缝铝和铝合金拉伸(轧制)”(GB / T 6893-2010)[8],速率应力:10MPa的/秒。伸试验的结果示于表2和曲线阻力/变形被呈现在图2中,是从比较清楚的是通过完全失败的铝管的机械性能符合国家标准的要求。相分析为了确定是否进行退火的原因在材料中固有的微观缺陷的铝管的拉伸的过程中,第三方被授权来执行金相部和试验结果示于图的分析。3.根据的有色金属材料[9]的手册,3003主要对应合金α(Al)和MnAl6的,并有可能成为杂质相,例如(锰铁)AL6或(FeMnSi系)AL6和退火后的显微组织是固体溶液α(Al)制成。
而,样品的断裂的SEM照片的观察可以揭示不同特征和断裂的机制。品裂纹具有人字形裂纹从外部向内扩展,对应于解理断裂[11]。应商的手肘治疗部位的研究表明,一组弯曲工具包括一组紧固件保持良好的固定,而另一组被改变,由于弯曲的几何形状限制装置的释放,过度弯曲表面的微裂纹的结果如图4中折叠位置。
供者还发现,当inspection.Toutefois,有关控制设备不用于后续检查(均只需要目视检查的要求),他的个人资料是穷人,所以决定在有缺陷的产品和无曲率的触摸属性的时代可能不会被发现。裂纹出现。外,两套弯曲工具的追溯识别还没有被执行,从而导致两套工具处理产品和无法识别它的混合物。是不可能的快速筛选出有缺陷的产品。常冷凝器弯曲的微结构相比较(参见图5)和有缺陷的部件的断裂结构(参见图6),可以看出两者都是α均质的固溶体和第二的粒状析出物结构相位(这是退火后的良好的分散状态,这是与上述文献中的描述相一致)。外,沉淀物分别扩增的EDS分析,具体结果列于图7至图10所示,表3和表4中的矩阵的区域A的组合物为Al,Fe,Mn和硅和在沉淀物中组分B为Al,Fe,Mn和的Si。不同的是,该合金元素的含量,如铁,锰和Si在沉淀物中显着增加,这是比大得多该基质。金元素的含量。析的结果表明明显的缺陷,如在有缺陷的部分[12]夹杂物和偏析的存在,和原料的折叠的处理。个点硬度试验从有缺陷的铝管的金相截面测量表面维氏硬度(HV0.1,持续时间10秒)的表面选择。果呈现于表5中。5示出了该样品的硬度是37.6〜40.3和数据分发浓度表明该合金具有良好的溶液处理[13 ]和所有符合标准组织的HV = 39±5(34-44)。故障模式变化的根源分析集成了上述检查和故障产生原因主要有以下两个方面。
先,冷凝器供应商弯曲工具限制器失败的铝管的弯曲,其具有的频率转换和压缩机的周期性振动后逐步操作的效果过程中导致微裂纹铝管的组装。管最后破裂,这是原因。二“有两个弯曲的工具集没有追溯识别”,“该测试方法仅可视觉”,“没有探伤设备供应商”被确认为所述输出产品的原因有缺陷的。
应商增加了定期维护计划现场,日常巡查,每月的维护,每年的维护等所有工装,夹具和模具,并根据不同的优先级,以积极的检查和维护保证弯曲工具未来的极限。头的附接不再是一个问题,小浮雕被添加到工具夹紧块(直线),使得具有不同的工具处理的肘部能够有效地识别的位置;对于供应商,只视觉检查试验标准,要求他买了故障检测硬件提高检测裂纹的水平,同时加强图案单个值(I-MR的运动的控制范围),以确保在弯曲过程总是受到控制。应商提高了铝管过程之后,机器的所有设备已在实验室中的极端条件下进行测试,以改善生活的检验和随后的长期使用的产品的超过14个月,在冷凝器的入口铝管不回收。成的开裂不制冷的问题。进一步验证了测量分析和失败的原因改善的准确度。
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