由于机器#5已经投入生产,冷凝器真空尚未达到标称值,并且这种变化的原因并不相同。了确定低真空的原因,进行了完整的分析,并制定了相关的计划来分析问题,包括以下问题:水循环,冷凝系统,真空系统,服务人员和其他。实施和实施在制冷存储单元的正常操作期间制定的计划之后,5号存储单元的冷凝器真空得到了显着改善。
织实施人员(1)加强对水循环系统的检查。查员应每班检查泵房至少两次,以确保循环泵正常工作。别是,当夏季泵电动机的绕组温度高时,需要加强检查次数。务主管必须在预测泵跳闸事故的同时增加电机绕组的温度监控。(2)单位负责人应加强凉水塔水位监测,及时联系水场工作人员,调整凉水塔水位。(3)值班人员应加强热水位监测和凝结水泵运行,及时调整,使温水位正常。(4)加强对真空系统运行的检查和监控,确保系统正常运行。(5)值班人员应增加现场检查次数,以确保系统正常运行,增加冷凝器真空度,并确保5号制冷库的安全和经济运行。侧循环(1)接触化学品,加强弱酸室床的检查和维护,并在床故障时及时供应备用床。
(2)及时调整冷却塔的水位,严禁溢流。(3)及时卸下冷却塔,确保循环水质量合格。(4)及时冲洗循环水泵入口处的旋转过滤器。(5)按时将橡胶球清洁装置应用于冷凝器。(6)当冷凝器压低,循环水入口温度高于30℃时,应急泵及时启动。定。凝器系统对冷凝器系统进行了全面检查,并迅速接触从疏水冷凝器泄漏到捕集阱的阀门进行检查和维修,并及时处理。冷凝器操作期间最小化热负荷,在操作期间增加冷藏单元的真空水平,并且改善冷藏单元的操作成本。少冷凝器热负荷:使用红外线温度计一次测量一个与冷凝器相关的阀门,以确定阀门是否有紧闭现象或内部泄漏故障。于温度较高的阀门,阀门非常热。果在热量减少后温度仍然很高,则判断阀门内部存在泄漏故障。用相同的方法检查排放到冷凝器的管道,并逐个处理气动阀门,并相应地处理有缺陷的气动阀门和阀门。
检测到7个泄漏排水管,更换了5个手动阀。心地隔离冷凝器中的疏水阀并降低冷凝器的热负荷。空系统主要通过改善真空泵的工作环境和降低冷却水的温度来启动,以改善真空泵的工作性能。着炎热季节的到来,随着温度的升高,工厂的环境温度和冷却水温度也不同程度地增加。用的冷却方式主要包括以下几个方面:(1)真空泵中使用的冷却水用开放水代替混合水,并及时加入混合水泵,冷库安装以增加混水压力。
(2)增加真空泵的冷水装置,以进一步降低真空泵中使用的冷却水的温度。(3)为了确保制冷存储单元的安全操作,真空泵的冷冻装置的跳闸对制冷存储单元的真空的影响被最小化。(4)加强巡检,确保真空泵分离器的水位正常,并在自动供水阀异常时手动重建水。(5)当真空泵的流量降低时,请联系服务部门。过更换真空泵腐蚀的偏心轮用于改善真空泵填料的密封性能,并提供将润滑脂擦拭到密封件的方法以确保真空泵的效率。果摘要在实施一系列措施后,比较了上述措施在实施前后的效果。县电站5号冷库的冷凝器真空度从-94.35 / -92.78KPa提高到-95.48 / -94.73KPa。5号机真空问题的分析结论表明,影响冷凝器真空的因素主要是冷凝器的特性,冷凝器的热负荷,冷凝器空气的分压,冷凝器的清洁度,循环水的流量,水的温度。真空泵的性能,这些因素都与设备制造,系统配置,运营管理和维护有关。于该程序的实施,冷库安装解决了低真空的问题,并确保了冷藏单元的安全和经济运行。
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