在本文中,以发电厂的大型汽轮机冷库为例,分析轴承振动异常的原因,并结合相关技术和工作经验,以及诊断和故障处理措施,以有效解决轴承振动异常。利于发电站更好发展的问题。轮机冷却装置,振动轴承,高压缸随着时代的进步,机动车存储装置轴承异常振动的有效分辨率已成为一项重要任务。此,有必要采用合理的技术分析冷库的缺陷,并通过相应的措施加以解决,以保证汽轮机冷库的正常运行。厂汽轮机冷库机组轴承振动的原因经过对高压缸的长期试验,发现冷库机组的冷库汽轮机冲到3000转以上时,“青蛙跳”的问题在高压气缸中出现。后,冷藏单元中的轴承表现出异常振动。
[1]对高压气缸的检查发现了内部的静摩擦问题。外,由于冷藏单元中的高压转子的前向蒸汽密封部分相对较长,因此产生了启动时左右不等的问题,冷库安装从而扩大了高压缸不平滑,发生冷藏单元轴承的异常振动。要问题如下:蒸汽密封和高压转子轴的密封非常磨损,电动尾端的猫爪垂直弧差是在标准范围之外,红色和红色之间的接触面积不足。低压气缸静态摩擦时,发现静摩擦和动摩擦的内部问题使低压气缸蒸汽参数低于标准要求。时,给水也是汽轮机冷藏单元的低压轴封中经常遇到的问题。外,排气温度对低压缸内的真空有一定影响:随着温度下降,真空条件逐渐增加,导致轧制力不均匀,会引起摩擦问题。本文研究的汽轮机冷库机组中,低压缸的结构为双流,缸体结构为双层并与低压轴承相连。此,如果发生较高的真空,则在纵向和横向上施加的力将使气缸变形,从而严重降低气缸在低压下的刚性。承涡轮机冷藏机组轴承振动异常时的处理措施上述分析表明,该厂汽轮机冷库机组轴承的异常振动主要是由于高压缸和低压缸的问题。此,为了确保冷藏单元的正常操作,需要对高压缸和低压缸进行目标处理。面将详细描述处理方法和处理效果。决高压缸问题的具体方法是解决高压缸膨胀工作带来的问题。
先,通过深入的研究和分析,找出事件的原因并结合相关的工作经验。待它。上述高压缸中的“蛙跳”问题为例,它可以在以下几个方面进行处理:不锈钢部件必须放置在前支承板的滑块和外壳的下方。轴承有效调整。块之间的空间确保间隙小于0.1毫米。时,必须将红丹均匀地施加到前壳板的滑块表面上,以在前箱的表面和底部之间形成磨削对,并尽可能地增加表面积。改接触,从而有效提高安全性能。后,必须在高压缸中打开另一个注油孔,并在其周围设计相应的注油管,以便通过以下方式有效地改善润滑效果。
直电弧必须多次测量,并且只能在猫爪的垂直弧度差小于0.05 mm时使用。过处理后,应用丹红,调整加油管,更换滑销,调整载荷分布,有效处理有问题的高压缸。验后,问题出现了问题。以检测到青蛙跳进高压缸。时,在正常运行中,轴承不存在异常振动的问题,并且其低振幅也在可控范围内。外,上述方法的实施还可以有效地提高气缸的膨胀能力,例如,在从20毫米到50毫米的膨胀期间,使用时间减少了近1/2 。决低压缸问题的具体方法可以解决在低压缸中发生的严重磨损的膜密封和低压轴密封的问题,并且可以通过改变该方法来解决。汽密封。如,可以使用直齿形密封来代替传统的螺旋齿密封。验表明,密封直齿的方法在工作过程中提供了更高的耐磨性。
了有效地解决低压缸的大幅下降的问题,可以使用提升隔板的方法。实际加工过程中,每层的分离器向上提升0.02毫米,同时也改善了端部蒸汽密封,这在很大程度上避免了问题的发生。摩擦和静摩擦。而,气缸在低压和低刚度下的变形问题主要通过辅助支撑方法解决,这可以在一定程度上提高气缸的刚度,减少变形问题的数量并有助于减少振动。汽轮机的冷藏单元。常问题的概率。理后,通过改变蒸汽密封方法,提升舱壁和使用辅助支撑等,对变形问题和振动异常的低压缸进行了认真处理,然后进行了处理。成测试。动幅度和气缸变形都减小了。中,最明显的是减少变形量。如,在总变形中,通过计算可以看出,增强处理前的变形程度大于4.17mm,并且增强处理后的变形程度仅为201mm。时,每个子元件的变形也减小了,达到了理想的标准。
中,最大的减少是支撑沟槽的垂直变形,减少了56.3%。子元件中,尽管内筒支撑件的垂直变形最小,但它也超过19.4%。以看出,加固方法的效果更好。
外,在使用辅助支撑方法来提高低压缸的刚性之后,还改善了汽轮机的冷藏单元中的轴承的振动状态。平稳运行100小时后测试汽轮机的冷藏单元后,可以看出汽轮机冷库的振动幅度变得相对稳定。
外,当真空条件减小时,冷藏单元中的轴承的振动也逐渐减小。[2]结论总之,高压缸和低压缸是造成电厂汽轮机冷机组轴承振动异常的主要原因。此,冷库安装需要通过更换枢轴来减小轴承,改变蒸汽密封和提升隔板的方法。动的幅度确保了冷藏单元操作的稳定性,从而促进了植物的更好和更快的发展。
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