负荷卸载事故对发电厂来说是一个严重的事故,特别是当减载失败时,这可能对反应堆,蒸汽轮机,安全指标和经济性产生不利影响。文通过对电荷抑制后的瞬态分析和充电抑制后各种参数的变化,提出了几种改善电荷抑制的建议。320MW核冷存储单元,冷库安装负载脱落,蒸汽发生器水位,CLC成功率:TM623文献代码:A文章编号:2095年至2457年(2018)20-0031-003DOI:10.19694 / j.cnki .issn2095- 2457.2018.20.011 [摘要]甩负荷事故是一个严重的工厂事故。甩负荷有故障时,它会影响反应堆的安全性,汽轮机的安全性,安全指标和经济性。负荷和参数变化,提出几点建议,以提高甩负荷的成功率[关键词] 320MW核电站放电剔除,蒸汽发生器水平,负荷成功率意思是成功排泄秦山30万冷库单位负荷排泄费分为两类:一类是由于停电或公交引发的2001m,电力带橡胶厂比赛,另一类操作受保护开路相跳闸阶段2001B,涡轮机负载的运行。在300,000冷藏单元中发生充电拒绝事故时,如果出现甩负荷故障,停止涡轮机将产生许多不利影响。先,如果存在P10信号,停止涡轮机将导致反应堆关闭,从而影响生产指标,并且控制杆将迅速落到电池的底部,这最终可能损坏电池杆。制。如果关闭汽轮机,主汽控器关闭快速失去外载调制防护装置自动停机,主阀关闭速度快转转闸门,如果故障导致减速时间由特定的电荷抑制引起的涡轮机停止成功地反应堆冷却系统压力,温度和水量的瞬态更加严重。三,汽轮机的正常运行直接影响冷库单元本身的安全性和存储单元的使用寿命。储单元的频繁启动和关闭冷和由可变负载操作产生的交变应力会损坏转子。四,当2001M被触发时,涡轮发电机的正常运行保证了对电厂供电的可靠性,这不仅确保了电抗器的安全性,而且还减少了对工厂设备的损害。五,当2001B开始时,蒸汽轮机没有停止,减少了冷藏单元重新连接到电网所需的时间,这更经济。载事故后对系统参数的影响对速度的影响在出现甩负荷误差的情况下,由于转子阻力矩减小,涡轮机的冷库单元表现优异。时,DEH进入速度控制模式并激活OPC探头功能以快速关闭门并加热门以防止发动机存活。电汽轮机冷库的蒸汽由低参数,大容量的饱和蒸汽组成:汽轮机的表面和通道室,汽水分离加热器和再生提取蒸汽管覆盖有几十微米厚的水膜。
一些地方,水膜的厚度可以达到几百微米,并且水膜中含有的大量水被饱和。压力损失的情况下,部件中的压力达到冷藏单元的电流减小,水膜蒸发形成蒸汽,然后蒸汽成为储存单元II。二次和多次超速的原因之一。山300,000存储设备过载保护控制器将超速保护值设置为103%。OPC检测到涡轮机超速为103%时,快速关闭门并加热以避免涡轮机的第二速度。图显示了300,000个存储单元的300%和100%甩负荷测试的相关趋势。于涡轮机超速而增加频率将增加冷却剂流量并增加反应堆安全裕度。而,在DEH速度控制系统失效的情况下,诸如冷藏单元和主泵的设备可能跳闸,导致反应堆关闭。OPC的自动操作正常时,涡轮机速度将被控制在合理的范围内,这可以确保大负载的正常操作并增加负载成功放电的可能性。外,当发生减载故障时,机器必须注意涡轮振动,金属温度,轴向位移等参数。果超出限制,则必须手动停止。
汽中水膜的压力突然下降是秦山300 000冷库机组汽轮机超速的主要原因之一,因此有必要检查一下。负载放电后,汽轮机通常是打开的。卸载事故发生后,常规岛上服务员必须及时核实涡轮机体上的疏水阀和风道通风阀是否打开。果陷阱无法正常工作,请手动将其打开。确保两个甩负荷电路事故正常运行发生关键系统,重要系统在自动控制下调节,系统允许自动确认正常运行,辅助蒸汽通过后,主站点并且必须验证两个电路立即关键系统(工业用水系统,定子冷却水和转子系统,润滑油系统)的设备是否正常工作,如果发生错误跳,应尽快恢复,特别注意供水再循环阀的主要操作是否正常,如果不能打开,立即手动打开,确保二次回路相关设备的安全运行。速切换辅助蒸汽源并保持脱气机压力水平当事故发生时,辅助蒸汽供应阀FZQ-01V必须快速打开,蒸汽截止阀必须在第一级必须关闭FZQ-03V涡轮机才能回收辅助蒸汽。主管供应蒸汽并确认脱气器返回恒压操作。气器压力保持在0.5kg / cm2,以防止主给水泵的气穴现象。外,由于脱气装置的液位大于功率的60%,因此调节三个脉冲并且在甩负荷之后负载自动切换到单脉冲设置。此,在甩负荷检查脱气机水平控制程序设定正常液位后,尽量确保脱气机操作水平高,这是主要方法之一防止泵的气蚀。控制发电机两端的电压后,它会在负载施加后增加。有必要,可手动关闭AVR以降低发电机励磁电流,并防止发电机过压过压保护为23.4KV。止不必要的设备,维护主进料泵,冷凝泵,冷凝泵和两个泵运行,以防止设备过度运行影响发电机电压和频率。蒸汽发生器水平调节期间减少波动,从测试数据,瞬态事故,可以看到强烈监测水平发生器的蒸汽,因为旁通阀的滞后操作废气,蒸汽压力蒸汽发生器由上升引起的错误水平非常明显,可能导致停机。而,由于事故的发生通常是不可预测的,因此瞬态的调整取决于自动控制系统的特性,并且人工干预是不可能的。而,可以在瞬态之后人为地控制蒸汽发生器的水平。低功率时,平均温度对蒸汽流量的变化反应缓慢,并排控制系统的稳定性降低。此,一旦平均冷却液温度和平均参考温度低于0.6°C,横向控制模式选择器就处于“压力”模式,以提高控制系统的稳定性。故发生后负荷的排放,由于低蒸汽/给水流量和蒸汽流量的波动,以及低真空蒸汽发生器的份额,其影响很小n作者:张莹莹,王。外,侧排的频繁移动使得液位错误明显,操作者难以判断蒸汽发生器的实际液位,而蒸汽发生器的液位调节是难。种蒸汽发生器反映了蒸汽发生器的水容量。于较窄的范围,扩展范围可以快速反映蒸汽发生器实际水平的变化趋势。此,如果在CB504的各种计算机中加入蒸汽发生器的趋势,操作人员可以将蒸汽发生器的实际水平的terasse宽度组合起来确定,当手动干预所需的水平为蒸汽发生器,提供流体判断位控制的基础。调试C2的50%处的甩负荷测试图表明,在调节过程中蒸汽发生器的液位波动是涡轮机电荷抑制的主要原因之一。真空故障的情况下。排的频繁移动是蒸汽水平波动的主要原因。果横排可以保持一定程度的开度,则蒸汽发生器的液位的波动将减小。动增加核能以保持侧排的一定程度的开放。是,核能必须保持低于P10的值,以避免意外停机并导致停机。设核电站的热量输出为100%,即核能完全转移到蒸汽,涡轮机的蒸汽流量约为7%,或约为140T / h,核能为W,侧排质量流量为MT / h。6.3Mpa Richard对h1饱和蒸汽的莫里尔焓为2781KJ / kg,h2饱和水的焓为1230KJ / kg,这对应于热平衡a:W =(M 140)x(h1-h2)在该值中,可以看出,当核能为80兆瓦时,侧排的流量约为45T / h,核能量为85时MW,侧排的流量约为58T / h。持80至85兆瓦的核电应确保侧排有一个开口。果侧排的开口太小,则可以手动调节给定的压力,使得侧排具有稳定的开口(多少?)。之,在充电拒绝后,为了保持蒸汽发生器中的水位,在平均冷却剂温度和参考平均值之间的温差低于0.6°C,他建议我们必须这样做。动控制模式的下一行设置为“压力”控制模式控制杆是手动操作的,控制杆是手动升高的,核电是80 MW到85 MW,所以侧排气阀始终打开当蒸汽流量<标称流量的20%时,主供水切换到单脉冲控制,以减少流量变化的影响。给水调节阀开启时的蒸汽向CB504计算机添加各种蒸汽发生器倾向,并在必要时手动调节蒸汽发生器水平与当假液体水平明显时,参考核能调节主要给水的流量。作由于卸货事故,有必要每年培训主要经理和常规服务员,以避免事故期间的位置超载。
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