2008年,公司委托两台300兆瓦冷藏机组运行平稳可靠,2016 - 2017年冷库机组运行连续断裂。过高压调节打开门4°。
300 MW冷藏机组4号高压调节杆破裂原因进行了分析,冷库安装处理和讨论。轮机是上海汽轮机厂生产的新型单轴,亚临界,双缸,双缸,单轴,双缸,汽轮机。
号:N300-16.67 / 537/537型,控制系统采用数字电液调节系统,使用方便,安全可靠。DEH系统使用Westinghouse的OVATION分布式控制系统来提供阀门/序列的阀门切换。压控制蒸汽阀由发动机驱动,其活塞杆直接连接到控制阀杆。垂直安装,油活塞向上移动,打开蒸汽阀。马达单侧作用,液压打开蒸汽阀,截止阀依靠弹簧力。6月21日,8号充电器的重量在98到98兆瓦之间,冷藏装置自动从顺序阀切换到单个阀门。场4号门保护器从连接器底端附近约100毫米的连接器。
杆上有裂缝,4号门发生故障。调节门的过程中,由油弹簧向下施加的力,由油供给的活塞向上的力,向上施加的主蒸汽的力和重力。
散最终导致金属疲劳失效。高压控制门完全打开时,单个高压控制门的相对流量控制大于高压控制门的最大开度,伺服阀处于打开状态,并且油工作室的油压最大化,使高压调节门达到最大开度。压控制阀在主阀芯全开时施加较大的力,从而消除了主阀芯在气流作用下的运动,避免了磨损,但增加了油从动杆的负荷。
这已经超载了很长时间,导致了Broke。上表和曲线中,可以看出,冷库安装当负载为200 MW时,GV3和GV4调整为门开启的100%,当负载为135-180 MW时,相应门的开口率为23.2%至45.6%。轴器头和阀杆之间的接触面积必须超过80%。阀杆拧紧到图中所示的扭矩,然后在主轴上钻孔并安装圆柱销。种安装要求确保高剖面门正常使用,定位销不受阀门冲击产生的大剪切力。弹簧外壳和弹簧座安装在阀盖上,确认弹簧盒的安装表面垂直于0.12的孔壁表面。头的铰链配有圆柱销。弹簧座安装在弹簧座下,确认洗球器的接触面大于75%。了在弹簧被压缩和释放时防止弹簧座升起,三个压缩弹簧工具被相等地加载,并且螺母之间的空间用于控制压力弹簧工具的行程。
色控制密封和杆将检查最小接触面积的80%,拧紧杆,钻孔并钻铆钉缸轴。旦杆与套筒的后座接触,检查套筒肩部与套筒之间的最小轴向间隙是否为3 mm。大修期间更换门杆以避免发生事故。格按照工艺标准检查,维修和接受维护程序。
有一整套高压门警报器。调节门的过程中,由油弹簧向下施加的力,由油供给的活塞向上的力,向上施加的主蒸汽的力和重力。
阀处于不稳定的悬伸状态。
这些不稳定力的长期作用下,门槛上的交替应力导致门槛弱冶金结构的疲劳,扩散门柄的机械性能加剧,最终引起金属的疲劳。速更换门,严格按照维修程序的技术标准进行维护,组装,接收,防止事故发生。
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