为满足节能减排的需求,改善冷库运行的经济条件,我厂已完成三台650 MW超临界冷库的全面改造。2015年到2017年。炉侧主蒸汽的温度从543°C升至571°C。蒸汽压力保持不变,而加热蒸汽的温度保持不变,为569°C。
了避免由于蒸汽温度升高引起的加热表面的加速,加速了锅炉受热面管子过热的破裂,以及测量筛温度和金属管壁的末端。保每个金属管都可以远程监控。加测量点的数量会增加监测的难度,这就是为什么DCS监测屏幕经过优化以便有效和准确地确定金属温度变化的原因。项目效率的提高主要包括提高主蒸汽的温度,但主蒸汽压力或加热系统的运行参数没有重大变化;因此,转换的主要方向主要是提升材料并部分加热过热器系统的表面。整,冷库安装其中最后一个屏幕的加热区和屏幕基本不变,过热器在低温下的加热区域增加,并且过热器系统的所有材料根据新参数降级,并且高加热表面的蒸汽和水参数的功能正确调节省煤器的加热表面,相应的收集器,软管和阀门也用齿轮代替。后,锅炉满足提高冷藏装置效率的要求。
终过热器的数量为30,横向间距为690 mm,管数为20.在此转换中,最终的过热器已经整体更换:过热器的最终数量,根数,规格在转变之前,沥青没有变化,加热表面没有变化。热面材料的变化:入口部分:SA-213T91材料,出口部分:SA-213TP347H材料。幕式过热器的数量为30,横向间距为690 mm,管子数量为28.在此转换中,面板过热器已经整体更换:加热表面的数量,根数量,规格和节奏一直保持原锅炉的设计没有改变,加热表面的表面没有变化。
时,我厂控制室的监控人员面向北方和北方。幕上显示的金属温度与锅炉受热面上管子的位置相同。果屏幕上显示第一个屏幕的第一个管,则显示锅内管的位置。是位于锅炉西侧的第一个屏幕加热表面。实际使用过程中,操作人员可以直观地确定炉子的哪个区域具有高金属温度,这为控制燃烧和调节锅炉空气分布提供了基础。
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