本文以600 MW冷库机组平均压力调节门为例,分析了装瓶原因,分析了调节阀门的常见故障。电动冷却装置的平均值。
发生事故时,中压控制门不能快速关闭,转子可能会意外转动。开发过程中,汽轮机主汽和进汽阀不再能满足高容量和高效率要求,确保机组安全稳定运行冷库,阀门的开闭性能非常灵活。于这种情况,有必要随着时间的推移寻找并消除故障,以确保冷藏存储单元在运动期间的安全性和稳定性。测试阀门活动或冷藏单元关闭时,中压控制阀主要用于调节其中一个阀门的位置。似的故障也恢复了控制阀的节流冲程,并且相应地修改了冷存储单元的负载。究表明,阀杆顶部和横向套管之间的密封环不应在槽之间有任何接触,如果不满足此要求,阀杆可以是例如,在实际安装中,插槽的尺寸可能不同。种情况,甚至是冷库单元密封的泄漏现象,都会导致冷库单元停门,主要原因是圆柱销的问题,调节阀会支撑一定的当负荷变化时,它会给气缸当施加一定的剪切应力并发生断裂时,冷库安装螺纹停止的有效性不再有效:空气的干扰导致通过套筒排出阀杆的一部分,导致阀杆长度的变化。门停止时,虽然控制阀不再处于打开状态,但通过中央控制室可以看到控制阀始终处于某个阀门的位置,并且调节门有一定的开度,这是虚幻的。
些现象有几个原因:阀杆的连接不再起作用,另一个原因是驱动力的形成不能一一对应于阀门的位置。这种现象变得越来越严重时,杆和横向衬套之间的螺纹将被损坏,阀杆不能再使用。们可以根据杆的损坏确定要采取的修复动作,特别是通过根据尺寸调整密封或防旋转。换新杆是不可能的。
柱销位于十字头和杆之间,主要目的是防止杆旋转。我们打开调节阀时,十字头由调节阀的杠杆机构驱动:流体压力调节阀可以在控制支架中向上升起,阀盘移动到同时十字架。我们关闭调节阀时,在弹簧的作用下,控制座导致横杆向下运动,而调节阀的阀杆也向下移动,这具有关闭阀门。修后,600 MW冷藏机出现平均压力控制阀堵塞现象,表明阀杆卡在套管内,这使得它的操作变得不可能我们使用相应的液压装置打开阀门。过力从护套中移除轴,检查异常的存在并且在护套内没有问题,然后杆跳跃至0.56mm,主要是由于护套的弯曲。于新的阀杆,只允许最大0.05 mm的跳跃出厂。
新安装控制阀的横截面结构时,必须按照制造商的原始安装要求进行。旦检测到坏孔现象,阀杆就不能再立即转动。必须调查问题的原因并确保销和销孔之间的距离符合设计要求。开始测试或维护新机器之前必须进行油的泵送。旦油的质量合格,就可以使用反燃油系统以避免伺服系统的堵塞。时,伺服阀的备件必须在堵塞发生时及时更换,以免影响施工时间。般情况下,每两年拆卸一次主蒸汽控制阀在高压和中压时进行维修,清洁秤,检查阀体的相应间隙并返回要求设计。一些工厂中,轮子由砂轮手动抛光,这会破坏阀杆表面上的氮化物层,这将在随后的操作中加速氧化。外,由于高温氧化,许多紧固件,销等因素。能采取损坏和拆迁的形式。进行检查之前,工厂必须准备足够的备件。压入口蒸汽阀是高温和中温汽轮机的关键部件之一。须严格按照制造商的要求安装,操作,维护和检修每个工厂。行定期阀门活动测试。
旦阀门出现卡纸等异常情况,您必须立即找到原因并及时排除故障以避免重大事故。
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