该文档介绍了一个1000 MW的冷库机组启动过程,杂质会沉淀在炉水中,进入炉水泵电机和耳轴块,从而导致导环和推力销磨损,造成损坏预防措施为相同类型的工厂提供参考,以防止发生类似事故。电厂的2号冷库是用于燃煤发电的冷库,主要在基本负荷下运行,具有一定的消峰值能力。力系统是一个整体系统,循环的冷却水是从海水中提取的,三个主要设备由上海电气集团有限公司制造,其容量和参数相同。炉型号为SG-3093 / 27.46-M533,类型:类型布置,单炉膛,中间加热,双烟道结构,双切向八角燃烧模式,平衡通风,机械去除干渣,全部钢制室外结构,露天结构,带锅炉水循环泵(称为BCP泵)的集成式起动机分离系统,三段式空气加热器,直接鼓风机系统。
动机悬挂在泵体下方,并在系统压力下充满冷锅炉水。
机额定功率:600 kW,冷库安装满载电流:79.4A,启动电流:446A,堵转电流:387A,额定转速:2900 rpm。2月16日中午12:00,漂洗后的2号锅炉BCP泵合格,电导率为7.92μs/ cm(接受标准:<10μs/ cm),pH为8.94 (入选标准:8〜9.6)。量BCP 800MΩ泵电机的绝缘(合格标准> 200MΩ)。:02,BCP泵经过3次点动试验后正式启动,阀门开度为20%,电流为45A。38:当BCP泵出口阀的开度为32%时,电流达到62A,比以前的工作电流大7A。:52,BCP泵的长时间停止指令值,通知设备部门进行现场检查。备部门的电气专业人员检查了电动机电流的返回,锅炉专业人员检查了泵体的振动和声音。:36,重启2号锅炉的BCP泵继续观察,运转中的电机电流仍然过高,发动机温度和效率均正常。
19:将BCP泵出口阀从38%打开到41%之后,电流迅速从62A上升到112A,然后迅速返回71A。作人员迅速关闭了小型BCP泵出口调节器(40%,33%,25%),电流逐渐降低,最终稳定在箱体温度所在的57A发动机保持在35°C,无明显变化。力和设备锅炉操作员再次被告知现场检查,未发现异常。制造商技术人员的现场电话咨询确定杂质已进入BCP泵衬套,从而导致电流波动,杂质接地后的电流以及诸如以下的参数:电机温度,振动,流量和其他参数,以及轴承的磨损被轻微磨损。
议下次停机后返回工厂进行维护。于2号存储单元处于关键的启动时间,因此要确保锅炉点火过程中安全的水循环并减少启动能耗,经过与专业人员小组的现场讨论,决定维持BCP泵的运行,然后在下一站之后进行拆卸和维修。本月的17日1:08,#2炉BCP泵的电流突然从57A上升到83A,BCP泵跳闸,电工在0MΩ下测量了电动机对地的绝缘。面的耐磨材料被损坏。机转子两侧的环表面严重磨损。叶轮的磨损环和护罩的磨损环严重磨损。子和转子都是扫帚,定子线圈非常磨损,线圈被异常切断。次启动和停止锅炉时,锅炉水中的杂质会进入BCP泵的电动机和耳轴枢轴块,从而导致导环磨损和基台停止。于操作失败,维护人员和专业人员会有效地评估当前BCP泵波动的实际内部条件,因此设备继续出现故障并最终导致损坏。质渗入发动机内部并沉淀在其过滤器的表面上。BCP泵运行时,一些杂质会穿透导向环和止推板之间的间隙,并最终导致运行过程中的严重磨损。期的运行值和专业的团队成员无法准确确定由于FBC泵电流的异常波动而导致的设备退化程度,从而导致连续故障,甚至可能,严重损坏。备维护人员对于这种BCP泵的结构特性和设备维护经验很差,并且没有合理缩短存储单元的BCP泵维护周期No.2。炉水管中的杂质很容易渗入BCP泵的电动机,从而导致设备运行期间滚动轴承的磨损。法满足设备安全操作要求,必须适当调整和缩短维护周期。整BCP泵的维护周期:根据“烤箱循环泵冷却系统指南”,原始BCP泵的大修周期为4至5年。据设备问题和制造商的建议,维护周期应调整为“每个冷藏单元15000h,或者BCP泵总共启动20次或每两年启动一次(以先到者为准)” ,返回工厂进行定期维护,彻底清洁轮毂,发动机室,内置过滤器底部的沉积物并调节密封圈,以防止杂质损坏轴承。
BCP泵的运行保持在≥65 A,DCS会发送第二警报,操作员必须立即手动停止BCP泵的运行。DCS发送辅助警报时,并行锁定将触发BCP泵。旦关闭了冷库,就用水冲洗BCP泵。备制造商要求,在BCP泵的未修订状态下,在日常启动和关闭过程中,严禁从发动机腔室进水,冷库安装并且必须禁止从腔室进水。擎未更换。
用停机机会进行技术改造,增加BCP泵高压冷却水回路的外部过滤器,并定期进行清洁,以除去掉入发动机室的杂质。
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