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[冷库安装]在数据分析的基础上,分析了科门电厂两台机组超低排放后的脱硫能耗率问题

2019-09-21 / Published in 行业资讯

  本文详细分析了非常低的排放量后,科门发电厂二厂冷库的脱硫能耗增加的问题,并提出了相应的解决方案。议。

在数据分析的基础上,分析了科门电厂两台机组超低排放后的脱硫能耗率问题_no.694

  门电厂的两个第一级冷库是600兆瓦的超临界燃煤机组,于2006年投入运行。
  套烟气脱硫使用湿式强制氧化和石灰石-石膏回收工艺设计和安装。收塔的类型为逆流喷雾空气塔,吸收塔的设计采用德国LLAG公司的特征分离装置和脉冲悬浮搅拌装置。个烟气脱硫处理系统分为七个子系统:烟气系统,吸收塔系统,石膏脱水系统,冷库安装回水系统,石灰石污泥制备系统,水处理和压缩空气系统以及废水处理系统。硫系统流程1,2:锅炉抽风机(IDF)排出的原始烟气由可调式鼓风机(BUF)加压并进入塔吸收和三个喷射器布置在塔的上部。浴层的循环吸收悬浮液形成反向接触吸收。收烟气有害成分(主要是SO2,HCl,HF和粉煤灰)的污泥被收集在塔底的反应罐中,净化后的烟气继续通过除雾器上升(ME )放在塔顶。
  气中夹带的液滴被排放到除雾器(ME)中。开除雾器(ME)的饱和低温燃烧气体通过干线气体偏转器,旁通管和FGD系统出口的公共出口管进入烟囱,然后排放到排气管中。
  氛。年来,第二台冷库以极低的排放量进行了改造:2014年11月,新的循环水泵塔DE泵完成了改造,于2015年5月与改造冷库,改造成2号氧化风扇。正了离心风扇和烟道,并增加了水平管道除雾器。015年9月,安装吸收塔,测试正常,2015年12月,#2冷库达到超低排放标准。
  保,电价补贴。

在数据分析的基础上,分析了科门电厂两台机组超低排放后的脱硫能耗率问题_no.1081

  系统改造之前,第2号脱硫的标称消耗为1.10%,可以在小于负荷(450 MW)的75%的情况下完成,并可能达到0.90%至100%( 600兆瓦)。旦系统进行了改造并实现了超低排放,脱硫能源的消耗率将大大提高:在75%(450 MW)的负荷下,脱硫能源消耗率将得到提高脱硫能耗分别为1.40%和100%(600 MW),几乎不高。成后,冷库安装下面对超低排放前后的运行参数进行分析。2号存储单元的主要脱硫装料包括2号超压鼓风机(额定电流571A,满负荷运行电流350A),5套液体渣浆泵(额定电流)污泥泵ABC 132 A,工作电流105 A,污泥循环DE泵额定电流92 A,工作电流70 A),2个氧化风扇(标称电流72.5 A,工作电流) 65 A),01B湿磨机(额定电流45.6 A,工作电流30 A),低压脱硫2号。1显示了充电率相似的情况(62%和72%),燃煤硫,极低排放量后出口硫的SO2控制值从54 mg / Nm3增加到15mg / Nm3,脱硫能耗率增加。
  0.22〜0.25%,其中辅助风扇的耗电量从0.01%提高到0.02%,悬架循环泵的耗电量为从0.15增至0.16%,氧化风扇和湿磨机的能耗率提高了约0.01%。2表明,在关闭第2号冷藏储藏单元后,脱硫系统的阻力已从约150 Pa降低至200 Pa,并且除雾器的压差降低了约40 Pa。
  行调解后,负载下2号超压风扇的电流会略微降低(2〜4 A)。于泥浆循环泵的每一次额外操作,电阻都会增加大约50到100 Pa,过压风扇电流也会增加大约3到7A。

在数据分析的基础上,分析了科门电厂两台机组超低排放后的脱硫能耗率问题_no.230

  设备维护和吸收塔的浆料密度的强烈影响下,当浆料密度为1110 kg / m3一年时,选择每个浆料循环泵的流量比。
  表3所示,可以看到浆料循环泵AD通过。
  修后,电流略有下降(约2.5 A),ECB渣浆泵的电流没有明显变化。以上分析可知,实施极低排放量后,2号冷库的脱硫能量消耗率大大提高,主要原因是流量中SO2含量的控制值降低,已投入使用的悬浮循环泵数量增加。
  加量大大增加,并且喷涂层的增加也增加了系统的阻力,导致过压风扇的流量略有增加。这种情况下,可以主要考虑2号脱硫系统的节能开挖:氧化风机为可调流量离心风机,适当的氧化风量为在入口处探索不同的电荷和硫,以减少氧化风扇的输出;该代理可促进石灰石的有效利用并减少泥浆循环泵的数量,优化引风机和增压风机的运行,定义自动监测各种风机入口压力的值助推器,并探索该设备的最低能耗和脱硫率。

在数据分析的基础上,分析了科门电厂两台机组超低排放后的脱硫能耗率问题_no.1005

  费率。
  本文转载自
  冷库安装 https://www.iceage-china.com

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