华电能源富拉尔基电站的目的是减少冷库的煤炭消耗并减少其煤炭消耗,以减少冷库的煤炭消耗并减少改善公司的经济效益,华电能源富拉二极电厂由于汽轮机低压缸光轴的转换而取得了重大技术进步:本文分析了系统的运行情况光轴转换后泵浦。东北和其他高山地区,加热参数很重要,加热周期较长,尤其是在高峰采暖期。区域供热面积以及新能源公司都在逐年增加。电能源富拉尔基热电厂放弃了风,水和光,在以下环境中启动了4号汽轮机冷库低压缸的光轴:宽。造后,如果能够成功完成汽轮机低压缸光轴的转换,冷库安装不仅可以降低火力和住宅供热压力,而且可以创收。电能源富拉尔基水轮机是哈尔滨汽轮机厂生产的三排,三排冷凝,三排冷凝式蒸汽轮机。配备了三个低压缸。装机容量为1200 MW,分为两个阶段:第一阶段包括三个200 MW冷藏存储单元,第二阶段包括三个200 MW冷藏存储单元和总共六个制冷冷凝存储单元。200兆瓦蒸汽轮机是哈尔滨汽轮机有限公司的全部产品。1980年代,蒸汽轮机是具有三个气缸和三排的蒸汽轮机。别于1982年,1983年,1984年,1987年,1988年和1989年开始发电。第二阶段,分别使用完整的三维技术在1996年,1997年和1998年对三台涡轮机进行了扩建和改造,额定功率达到210兆瓦。技术角度看,纯冷凝式制冷机组的抽气技术是成熟且可实现的。
项目是热电联产项目的一部分,热电联产项目是国家大力鼓励的节能减排国家产业政策的一部分。经济角度来看,可以利用资金转移在富裕和富裕的火力发电厂之间创造双赢局面。实施难度的角度来看,该项目施工量少,施工难度低,是可以实现的。此,该项目是可行的,应加快该项目的推广。电能源富拉尔基水轮机是哈尔滨汽轮机厂生产的三排,三排冷凝,三排冷凝式蒸汽轮机。
配备了三个低压缸。果使用联通排气管进行蒸汽重整,则蒸汽提取量少且稳定性差。果冷库需要更多蒸汽,则最好继续进行进行低压光轴加热改造,并拆卸低压缸#2 ####。型低压光轴转子用于替代原始低压转子,但由于它具有三个低压缸,因此低压缸#1和中压缸为内置结构,并且低压缸2号和3号对称分布,并且低压光轴的加热难以重整。他国内发电厂已经经历了在低压下加热气缸光轴的改造,并且已经成功运行。对蒸汽轮机低压缸的光轴进行转换之后,只有冷库的低压流通部分保留有1号低压缸。须根据蒸汽量和提取的蒸汽量调整介质,介质不得太高或太低。中间排压力过高时,低压缸#1的蒸汽流量过大,从而使低压下末级的压力过大,介质排出的低压这可能会导致从最终阶段到中压的压力差增加,这很容易引起安全问题。
此,有必要结合1号低压缸的取热参数和运行参数来计算冷库的安全运行参数,并获得冷库的安全操作图1显示了冷库的热量抽取压力控制曲线。上所述,可以看出,在汽轮机低压缸光轴完成后,中压缸的排气压力将作为设置汽缸控制参数的主要依据。而中压缸的排气压力也可以防止冷库的严重中断。发点,用于保护涡轮的低压缸和中压下的缸的末级。时,蒸汽轮机中压缸的蒸汽进口量和蒸汽提取量也必须控制在合理范围内。此,在对蒸汽轮机的光轴进行改造后对冷藏单元的性能进行测试时,必须对蒸汽轮机冷库的性能进行测试,并进行测试。能。了定位蒸汽轮机的主阀,调整门的开度,尤其是中间门的开度,并再次检查每个排气管的压力。轮机低压缸的光轴转换后,在抽气控制期间必须仔细分析和检查以下参数。压和中压下的气缸的流量基本不变,各个阶段的温度和焓降基本不变,并且高压和中压下的转子的膨胀和气缸的滚动保持不变。压缸在冬季供暖期间仅允许少量冷却蒸汽流动,但有必要重新计算低压缸的热膨胀,以确定适合存储单元的冬季供应量。工相关参数。原始冷库的纯冷凝蒸汽条件下,中低辊的气缸压力为0.23 MPa。季加热后,中压缸在标称抽气条件下的标称排气压力为0.246 MPa,在不加热期间是纯净的。结条件基本相同。加热和蒸煮的作用下,高压和中压级的压差和焓降类似于纯冷凝条件下的压差和焓降,并且没有大的变化。
适,不会对冷库的推力产生太大影响。库的低压对称分布。加热期间,低压缸仅部分进入冷却蒸汽,并且流量非常低。时,低压缸仍保持0.0053 MPa的背压,低压轴密封件投入使用,不会对冷库造成很大的轴向推力。表1的影响可以看出,由于低压下光轴的转换,低压加热器#2仅在加热期间用作通道,没有影响。
压方便,为保证冷库的再生温度,设计和调整了加热时间。汽流量可能会影响冷藏单元的抽气。
于以上因素,重新计算了制冷机组最大额定工作和抽气条件下的推力,推力计算结果如表2所示。始的冷库类似于144KN,可以完全满足推力轴承的运行需求,因此需要加热。压光轴转换后,冷藏单元的推力完全满足冷藏单元安全运行的需要。虑到三个部分(即25/30/35)中的八个抽气,冷室在冬季运行,在七个抽气停止并且八个抽气部分停止工作之后,冬季运行。光轴的加热条件下,在第25和第30阶段不会抽出蒸汽。果有足够的空间,则必须在第25级和第30级蒸汽抽气管上添加一对法兰和相应的挡板,以在第8个抽气管熔合为单个管之前形成管。夏季的纯固化过程中,请卸下挡板。七泵生产线上,还添加了法兰和挡板以进行密封,并在夏季的纯固化操作期间将挡板卸下。于密封件不防水且蒸汽泄漏,因此必须根据其需要专门定制必须针对其工作模式进行修改的挡板,以满足其拆卸和拆卸的需要。可重复使用,不能设计成传统的挡板。造汽轮机低压缸后,由于2号低压缸不再进入蒸汽,因此由存储单元的固定负载形成的自密封系统原来的冷量将不再起作用,必须相应地更改轴封系统。更换低压缸转子的过程中,接触式蒸汽密封件也可用于低压缸密封件的最外圈,以减少泄漏。气在轴的紧密度上。据低压缸上的轴的密封压力适当地调节蒸气密封。
外,当轴封系统的过热水系统处于运行状态时,特别是对于低压轴封部件的过热水,必须进行相应的运行调整为了防止来自密封轴的水蒸气进入加热管进入轴密封系统,在通过光轴对蒸汽轮机进行改造之后执行的操作。初始阶段,还必须重新调整机械密封系统原始设计的疏水特性,包括中压和低压系统机械密封的疏水位置,以防止由于进入系统而引起的泄漏事故。于系统排水不良,导致汽轮机水流失。冷库在冬天运行时,由于光轴的蒸汽,光轴的转子代替了2号低压缸,而不是原来的低压流。气量为固态条件的1/3,相当于低温电容器。进行操作时,减少了排气量,冷库安装相对增加了空气量,现有的喷水吸盘会导致真空吸尘器的吸气能力不足。不增加抽吸设备的情况下,也可以考虑输入热量。运行过程中,两个吸气器同时运行,但是真空吸尘器没有备用,并且其中一个吸气器可能会发生故障,这可能会导致冬天的采暖。使被迫停止,这种情况显然也不是我们设计的初衷,但也有必要购买真空吸尘器或真空泵作为后备冬季用于抽吸设备。于这种新设备,详尽地考虑了转子交换和节能的运行模式,并选择了具有适当电动机功率的真空泵。改变了汽轮机低压缸的光轴之后,对冷库的初始运行方式进行了部分修改。文分析并主要研究了抽气系统的控制和控制。置主机的重要参数,并寻找合适的冷藏单元。作的模式和原理使得在汽轮机低压下气缸的光轴转换之后,可以控制每个系统的控制和抽出控制的参数。
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