由于当前的煤炭储存仍是火力发电厂的主要形式,鉴于公司的生产成本进一步降低以及面对环境压力而减少的碳排放,这是不可抗拒的选择设置更高的超超临界冷库。国外相比,中国在这方面才刚刚起步,研究对象是已在万州电站投产的1050 MW超大功率冷库机组。BMCR条件下,过热器的蒸汽输出从28 MPa增加到29.4 MPa,然后重新加热。备出口处的蒸汽温度从603°C升高到623°C。计结构技术,材料技术,尤其是调试技术和操作控制技术是总结和总结,这构成了这种类型的冷藏存储单元的进一步推广。将来蒸汽参数的改进提供参考和建立良好的技术基础。项目锅炉由东方锅炉股份有限公司生产,经过参数调整,直流炉再加热和压力变化后,用于改善超超临界参数,采用平衡通风,单烤箱,前盖和后盖燃烧模式盖,固体废物,固体废物浆液,露天。置,悬挂结构均为全钢锅炉式锅炉框架。州电厂一期2x1050 MW冷藏机组可通过增加蒸汽参数来提高冷藏机组的效率:蒸汽温度每升高10°C对于再热,冷库的煤炭消耗减少了0.91 g / kWh,从而降低了公司的生产成本。
了将来逐步推广该技术的经验,还将进一步提高蒸汽加热温度,以进一步改善材料技术。为中国第一个极高价值的冷藏储藏单元,过热蒸汽输出压力的增加会增加蒸汽-水管道的内应力,并且加热器会提高再加热蒸汽的温度而不会增加管道材料。全裕度降低。何通过初始的基础工作和随后的工作模式以及燃烧的调节,尤其是高温加热器管壁的温差,来最小化每个零件的管道的挠度,为了保证冷库在标称参数条件下的安全稳定运行是此类超高参数冷库机组运行的关键和调试技术的难点。附近需要一个孔以确认实际内部位置与外部指示和操作方向一致,并且在设置调试时可以根据外部说明进行调整。后壁的相邻燃烧器在不同的旋转方向上使用,以使炉子中的燃烧火焰不会从一侧到另一侧极化。是在调试阶段确定炉子输出温度分布的技术措施。认方向,以确保实际内部旋转与设计一致。调整同一层煤粉管的风速之前,有必要集中精力检查煤粉管的清洁度,该煤粉管长且数量众多,且其布置相对紧凑。有像风管那样的安装孔。较大的检查空间中,通常很容易忽略检查,但是煤粉管道也被根部焊接,安装人员也可能会留下碎屑,尤其是管道的水平截面,如果室内存在异物,将严重影响风整平的质量,即使整平在合理范围内,也会影响燃煤电厂的性能。了获得高参数的加热蒸气温度并防止由于热偏差引起的管壁温度过热,必须在接通后更好地平衡炉中各层的热负荷。用高温状态并在操作过程中控制管壁的温差。此,较低的冷态将占据较高的水平:万州发电站的两个制冷储能单元的一次空气平整的结果导致同一层的平均风速偏离平均值的比率<3%。在主燃烧区调节热空气时,预点火是稳定的,后期的混合扰动很强,火焰没有飞散。要刷墙,请提供参考文献[1]。着在前壁和后壁上的燃烧风的波纹管的两层的每一层的宽度的方向,对在一侧燃烧的风的中心的风速进行测量。解沿着烤箱宽度方向的空气量分布规律,并为通过调节热状态下的空气分布来调节整个烤箱的氧气含量提供参考。3中测得的流速分布表明,数据在两端均显示出较高和较低的平均速度分布,这为根据温度的变化调整炉子在燃烧区的出口温度提供了参考。
态。始系统的省煤器入口排水阀安装在电动给水门的后面,外径为80 mm,以便省煤器冲洗水进入供水系统。煤器造成二次污染。电动供水门前增加一条159毫米的省煤器排气管。外,在水冷壁两侧的配水头底部增加了两条外径为159 mm的临时排水管,以防止来自节能器的杂质被吸入水中。旋水墙。凝水和供水系统,高低水蒸气系统和疏水性回收系统不仅执行碱性过氧化氢洗涤,而且还执行化学酸洗工艺。EDTA与熔炉系统相结合,为在整个启动阶段尽快获得良好的蒸汽和水质奠定了坚实的基础。增加主蒸汽的压力和再加热蒸汽的温度之后,在高温和高压的作用下蒸汽对管道的腐蚀作用减小。温水管有助于在调整门之前进行彻底的化学清洁。
整减温水管后,在测试吹气阶段逆流洗涤蒸汽以确保减温水在调试过程中具有良好的控制特性。加热。学清洗后,检查水冷壁的底部集热器和歧管,以确保没有异物沉积在集热器中,以避免对壁的正常运行产生任何影响。冷储藏单元完全运行后再供水。负荷会增加主蒸气压和加热器温度。汽轮机的主阀安装为假阀芯,以便加热器组件前面的管道可以参与鼓风机管道。压旁路采用未安装的高压阀芯,并安装了保护壳,在风管出口后,安装了临时电动吹扫门,然后与高压旁路阀短路。确保有可能炸毁所有高位驾驶。描可避免在吹扫过程中损坏高压侧密封面,并在高参数压力下引起泄漏。管设计安装在加热器入口歧管的两侧,冷库安装一侧安装在一侧。用割炬时,在加热器不生锈之前,管道中的粗渣焊缝和沙子。入加热器。旦完成第一阶段的鼓风机软管,造粒机将被清洁一次,以确保在下一个吹制过程中不会影响鼓风机软管系数。
格控制温控风机软管时,吹管系数≥1:随着冷库机组设计中蒸汽参数的增加,冷库机组管道状况的相应参数相对于吹风系数的吹风必须适当增加。外,流量的计算必须考虑锅炉的过热器Dong。省煤器出口提取第一级和第二级的过热水,并在计算分离器出口开始之前计算鼓风系数的一部分时,扣除过热水的量。炬负载约占BMCR负载的50%。吹制过程的每个阶段,将三套煤冷却的冷室组合在一起,通过观察每个房间的被加热表面的温度分布,可以知道受热表面从根本上是干净的,并且操作是不同的。煤机对炉子热负荷分布的影响。
所有起始负载部分提供参考,以平衡烤箱中的热负载。完软管后,请切断过热器软管以及进口和出口加热器,以确保没有大量异物沉积在集管中。旦影响到冷藏室的所有操作,就可以安全地使用每个加热表面的管道。磨系统的热定型:在对炉内燃烧进行总体调整之前,先进行研磨系统的热定型测试,以便破碎机的煤/煤比煤,磨煤机的输出温度和粉煤的细度均符合设计和运行要求,在着火点,应适当进行燃烧,以免煤粉过多,风比/磨煤机输出的木炭和点火温度过低,会导致后加热器在高温下的受热面温度升高。
次风量的热平衡:在热状态下,每个燃烧器层的八角形热负荷相等,并且六个磨煤机的热状态被平衡,因此风量偏差为同一八边形层的输出小于5%。行超过省煤器输出的空气比调节:冷库单元根据适当的空气量曲线运行。果空气量太大而烟道气量增加,则主要由对流传热控制的加热管壁温度是不利的。小,烤箱无法正常燃烧,这将延长燃烧时间并再次增加。热壁的温度[2]。定期将烟灰吹入水壁的过程中,如果参数发生很大变化并且炉渣机的焦炭严重散焦,则可以打开炉壁风以进一步改善焦炭在炉壁上的形成。壁。理分配每个燃烧器的负载:在相同负载下,在不同研磨组合下,整个锅炉受热面壁的温度分布是不同的,尤其是在蒸汽温度升高后在重新加热的情况下,加热管在高温下的允许壁温是安全的。果温度降低,则该变化可能导致超出加热器的单个加热管壁的警报值。此,在更换了存储单元的MBCR 80%-90%负载段之后,将对更换组进行测试。握在不同的磨削操作下重新分配受热面管壁温的规律,并为以后分配燃烧器热负荷后制冷储藏单元的安全经济运行提供参考。板控制锅炉后部的燃烧温度控制:在低负荷阶段,由于锅盖覆盖了锅炉,火焰的中心在下方,以提高锅炉的温度反转之前的加热蒸汽,特别是在热状态下,必须打开加热器的侧向调节装置。
高负载阶段,随着火焰的升高,炉子出口温度以及加热器的吸热率都会增加。适当的范围内,减少加热器喷射的水量。灰控制调试技术:由于炉体的蒸汽源来自低温再热蒸汽出口,因此吹灰时,这部分蒸汽不会进入加热器高温以冷却高热量接收表面,并且不参与蒸汽轮机。压缸工作。此,为了维持初始装料,需要增加燃料量,这将镗孔壁的高温增加到低于初始再热蒸汽温度。此,必须确保在吹塑过程中有一定的安全余量。
改磨煤机的运行模式后,必须及时进行调整,以使加热表面的壁不会过热。选使用烟囱挡板来调节再热蒸汽的温度,因为它对高温再热蒸汽管的壁的温度影响较小。是,应该注意的是,它对于蒸汽的再加热温度具有很大的惯性和延迟。整烟气偏转器后,过热蒸汽的温度变化和蒸汽再热将延迟大约7至10分钟。此,调整后需要观察一段时间。要进行调整,因为初始设置未达到预期水平,从而导致过冲。管采取了一系列措施来减小初始调试阶段的偏差,但在稳定条件下,当加热蒸汽的温度接近该值时,高温加热器的壁不会过热。称。是,仍然存在驱动管道温度过高的情况,仅在警报值的5°C时,因此低的安全裕度会导致对冷库的充注或电池的波动。炭质量很容易导致这些管道过热,从而影响冷藏。机安全稳定。了确保制冷储藏单元在变化的负载条件和某些干扰下能够保持安全余量和安全稳定的运行,它将在以后阶段以及随后的阶段进行大量的调整工作。烧需要考虑的许多因素,例如NOx排放,粉煤灰和碳。行烘箱中的量,焦化特性等。于将冷藏单元的BTU缓慢地调节到自动状态,因此,如果运行条件发生变化,则燃料的热值通常会发生相当大的变化,在裕度较小的情况下,很容易导致局部最终再热管道过热。外,燃料必须具有非焦化特性,并且由于水壁的焦化,炉子出口的温度不能增加,这进一步增加了再热蒸汽管的壁的温度。温。恒定材料的情况下,使用增加蒸汽加热温度以提高经济效率的方法不可避免地会导致一些需要研究的问题。厂的电源是否可靠,是否提供稳定的煤质,如何通过提高温度和加热产生的加热表面的安全裕度来更轻松地减少或有效去除产生的水垢减少了因工艺要求而选择的材料。是要考虑的问题。
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