对于300 MW燃煤炉,为了满足环保指标的要求,有必要显着降低从省煤器出口排放的NOx的浓度并优化燃烧锅炉。此,大唐河北发电有限责任公司马头热电分公司。续进行低氮燃烧器的转换,并通过后者的热测试,确定了合理的燃烧控制模式,这不仅显着减少了NOx排放。不同负载下的热效率和主要参数均满足设计要求。方锅炉厂生产的DG1025 / 17.4-II12号,亚临界参数,四角度切向燃烧,自然循环,中间加热,单炉膛平衡通风,除渣,半开放式空气配置,钢架蒸汽鼓烤箱。
热风箱,挡风板门,补偿器和风道也相应增加。场测量通常的工作条件。据主蒸汽的温度和再热蒸汽的温度变化来调整烘烤风的角度,并且调整烘烤风的角度。察到烤风的旋转角度对主蒸汽温度和再热蒸汽温度的影响。次风和出风的分配方式的调整试验。100%BMCR负载条件下,炉子出口处的氧气设定为3.0%〜3.5%,导风板孔径为10%,空气箱压力为10%。级锅炉保持在适当的范围内。风不同时,将二级风门整体设置,使锅炉风量的分配更加合理。
整磨煤机运行方式的测试。最佳的调节空气分配条件下,观察到了燃煤电厂不同运行方式下氮氧化物排放的影响。变锅炉负荷测试。最佳的空气分配条件下,根据实验的最佳值选择从熔炉出口输出的氧气,并根据最佳的实验值选择熄灭风。据实验最优值选择二次空气的配准,并分别选择锅炉的可变负荷。是100%BMCR,75%BMCR。锅炉的运行温度高于BMCR的75%时,从炉子出口输出的氧气应控制在3.0%至3.5%之间,极限风口为25%。炉的二次风箱应保持在适当的范围内。和不同程度的开度以及辅助风门一起调节,以获得空气分配模式的最佳和合理优化,从而有效地控制氮氧化物的排放。
锅炉BMCR的100%的运行条件下,在最佳状态下打开风门,打开每个二次空气的排气风门,打开二级风门,再打开风门。化后对排气进行优化。
某些条件下,窑炉输出的氧气输出变化对氮氧化物排放的影响。过热风的开度不同和二次风门分配方式的合理优化的影响下,相同条件下燃煤电厂数量对NOx排放的影响为被观察到。了确保稳定的燃烧,将主燃烧区中的一部分二次空气移动到燃烧风区域,以在主燃烧区中形成低氧气氛,冷库安装从而降低燃烧温度。要燃烧区,并减少了产生的氮氧化物的数量。燃烧区中未燃烧的碳继续在燃烧区中燃烧,火焰中心增加。末的量等于粉末。
SOFA1,SOFA2和SOFA3侧风采用“反向塔”空气分配模式:增加负荷时,顶层首先打开,而减少负荷时,底层首先封闭。正常工作条件下,一次风极限处的开风率为5%;停止机器后,将其打开至20%的冷却通风口。次风时的极限风:停用时,相应的粉末排放机以50%的比例打开,冷库安装而相应的粉末排放机以20%的比例使用。气量的调整保持在3%以上。
是,氧的含量不应太高:当氧含量太高时,煤粉会在主燃烧区燃烧,这会削弱氧的燃烧效果。风,无法实现NOx还原目标。确保二次风的刚性,风箱压力应保持在0.2 kPa以上。
蒸汽温度和加热蒸汽温度满足设计要求。高于BMCR的75%的运行条件下,锅炉的效率从根本上大于92%。上所述,对锅炉低氮燃烧器进行改造后,不仅大大减少了NOx排放,而且在不同负荷下的热效率和主要参数均达到设计要求。
本文转载自
冷库安装 https://www.iceage-china.com