例如,一个低空水力发电厂在关闭后将冷库机组反转:在测试并测试了冷库机组的反转状况之后°4,找到了逆转现象的具体原因,并制定了相应的措施。电厂是一种低落河床水力发电厂,配有四个75 MW轴流水力发电机组,负责基本负荷,调频,剃须福建电网的高峰和事故储备。2011年6月以来,在正常关闭冷藏储藏单元后,冷库安装4号冷藏储藏单元的制冷单元经常被颠倒。
速反向旋转,轴承之间的油膜不足,损坏每个轴承,影响冷藏单元的安全性。跟踪并测试了4号冷藏储藏单元的反转情况之后,找到了发生反转现象的具体原因,并制定了相应的测量方法。7月19日下午,对现场励磁故障的处理开始了空试验:在4号存储单元正常停止时拆卸制动系统后(制动时间是80秒),它会反转,然后反转。
是5%到6%的比率。果没有更多的制动器,冷藏室倒置的现象将不会消失。
后完成第二项测试。发生冷却单元关闭的反向现象时,将启动并关闭涡轮叶片测试。叶片的开度达到一定程度的打开时,将其反转,而当叶片完全闭合时,请停止反转。试验(1)(2)中,可以排除由电气因素引起的冷藏储藏单元反转的可能性,从而导致储藏单元倒置的原因。冷剂与水力因素有关。过调节器(3)(4)可以消除由于调节器引起的反转现象。始疑问:4号存储单元的右侧是01号存储单元。于1号存储单元的运行状态,水流4号存储单元抽水管中的水位波动,从而导致侧翻。过测试(6)可以消除以上怀疑。据测试步骤(7),可以判断出冷藏室的倒转是由导叶的大量泄漏引起的,并且导叶的飞行撞击了因此,涡轮机通道的反向驱动扭矩大于摩擦扭矩,从而导致与冷库相反。水蓄水机组后,导流叶片漏水较大,停水后倒转现象多见。常罕见。业人员和技术人员打破了惯性的内在思维,并认为造成冷却装置倒转的原因仍然是由于溜槽导板的大量泄漏,但是溜槽的正常逸出导板有顺时针循环,而导槽从存储单元4漏出的量逆时针。了避免在停止冷库时制动并加速行驶,涡轮机的叶片不在完全关闭位置,而在空时处于打开位置。冻存储单元No.4具有逆时针导叶泄漏量,该泄漏量由半开叶片驱动以引起涡轮转子沿逆时针方向旋转。时,这又导致制冷单元反转。试结果与先前技术人员的预测完全吻合:当刀片完全合上时,冷藏单元停止反转;当刀片合上时,冷藏单元开始再次反转。开直到一定的开放。于存储单元处于夏季的旺季并且不需要维护,因此在存储单元4停止后机械制动时间会延长,因此止推垫圈和镜板之间的油膜被完全压缩,以增加单元的静摩擦力。力可有效防止冷藏单元倒转。此,我们的技术人员提出了一种临时对策,以在计算机监控系统关闭过程中将冷库的机械制动时间延迟5分钟,以及异常泄漏问题。
了从根本上解决问题,从冷藏单元的导向叶片中取水。位反转问题。8月10日,现场检查站的维修人员发现#17号剪切销4号被割断,导向刀片呈负角(-200mm), 17号由16号和18号导向头引导。引导垫17停止时,引导垫17总是处于负角位置,这导致引导托盘的漏水和蓄冷单元的倒转。换17号导叶剪切销后,将电网连接到负载测试,冷库单元自动启动和停止,负载测试正常。查导水叶片的剪切销是否异常。样,关机过程就正常了,冷库没有反转现象。一开始就对这种逆转现象的原因作出了正确的判断:由于首次对水电储能单元的逆转现象进行了分析和处理,为了总结实验,冷库的C级维护将与冷库的水下部分结合在一起。查并检查轮体,托盘间隙(前,端)和密封性。审查期间,在制造商代表的指导下,我们的专业人员应积极参与每个密封组件的检查,并讨论对叶片密封组件进行技术改造的必要性。
电厂制冷储能单元发生这种反转事件的一些实验和结论可供参考:(1)水电厂上游入口处有很多碎屑。部分杂物进入进水垃圾箱,单个杂物卡在导向叶片之间。工厂的供水有更多杂物时,冷库安装应及时疏通,以防止杂物夹在叶片或旋转部件之间。(2)冷库运转中冷库的导向叶片剪切主轴破损,LCU本地控制画面的剪切销继电器JDJ没有打开时,监控器不会发出“剪切销剪切”信号。厂必须模拟每个“剪切销剪切”信号,以验证每个信号都具有断开信号。(3)如果未及时发现在冷库运行期间导板剪切销的故障,则导板断裂的导刃将不受控制,这将导致事故并损坏设备。
这种情况下,应加强对操作人员正常设备的检查。
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