锦屏二级水电站蓄冷机组蜗壳采用金属蜗壳,金属蜗壳焊接后,将第二阶段的钢筋混凝土浇筑到室外。入第二外包层的钢筋混凝土中。将压力从2.6 MPa降低到0的过程中,修改了蜗壳的应力,冷库安装间隙的间隙程度以及周围钢筋混凝土的应力和变形。屏二级水电站1号冷库的蜗壳中的MPa。析蜗壳的变形特性。测结果表明,去除蜗壳中的水压后,蜗壳的变形特性符合常规变化规律。
壳是锦屏二级水电厂冷库的重要隐蔽和过流组件,采用B610CF钢板设计,抗拉强度为610 MPa,弹性模量为。210GPa。筑混凝土采用保温的方法,同时保持水中的填充压力。壳中的水压必须为2.6 MPa,水温为20°C至25°C之间。持蜗壳水填充压力的系统主要是由增压水泵及其控制装置,蜗牛入口隔板和座密封圈组成。第二阶段浇注钢筋混凝土之前,应对蜗壳进行静水压测试,以验证蜗壳的焊接质量和座环的焊接质量。
共布置了四个控制部分,每个部分都配备了3个钢板应变仪,3个钢管垫片,6个钢筋和2套应变仪。个方向。12号冷库,蜗壳安装,钢板应变片,12件。降低排空压力之前,在2.6 MPa的水压作用下,钢管蜗壳膨胀,整体处于张紧状态,最大张应力是106.89 MPa;排泄压力释放到0MPa后,蜗壳钢管缩回,上部钢板的应力衰减比较明显,最大变化为-191.52 MPa。管的总压力处于压力下,最大压缩应力为174.51 MPa。减压之前和之后,蜗壳底部的钢板的应力值较低,并且变化也较小。库12:安装蜗壳。
降低蜗壳压力之前,在2.6 MPa的水压作用下,钢管与外部混凝土紧密接触,最大开度为0.12毫米;在0 MPa排放蜗壳排泄物后,蜗壳的钢管缩回,顶部和底部之间的空间开口比较明显,最大变化为1.19 mm,度最大光圈为1.31毫米。卸压前后,蜗壳底部的间隙值很小,并且变化也很小。库单元蜗壳中的水压从2.6 MPa降低到0 MPa。壳钢板的应力分布和开度如图1至4所示。
于安装24号制冷机组的钢筋。壳排出压力之前减小,在水压的作用下小于2.6 MPa,测得的钢筋应力在-2.23和136.72 MPa之间,这基本上对应于大多数测量点的测量应力约为25 MPa;释放水的内部压力后,通常会降低钢筋的测量应力,并且大多数测量点的测量应力会降低约10 MPa。库蜗壳内嵌有8组五通应变仪(包括8个无约束应变仪),其中4组埋在蜗壳的颈部,4组埋在蜗壳的底部。降低蜗壳排水压力之前,在水压限制为2.6 MPa的作用下,测得的混凝土变形在-381.66至287.84μs之间大多数测量点的测量变形约为-150με,这基本上是在压力下进行的; 0 MPa后,水的内部压力降低,混凝土的测得应力实际上保持不变。构造1号冷水蓄水箱的蜗壳的过程中,在水压小于2.6 MPa的作用下,钢管和混凝土彼此紧密接触。大开度为0.12mm;蜗壳钢管膨胀,通常会吸收施加在钢板上的应力。态下,最大拉应力为106.89 MPa,外钢筋混凝土中的钢筋应力基本处于拉状态,大多数测量点的测得应力约为25 MPa ,混凝土基本上处于压力下,测得的应力约为-150με。旦外部钢筋混凝土从1号水箱的冷藏储藏室中倒出,排水压力就会降低。
部水压从2.6 MPa降低到0 MPa,蜗壳钢管缩回,蜗壳顶部和颈部的开口度略有增加。气压力之前的最大开度变化为1.19毫米,最大测量开度为1.31毫米,从而减小了法兰和上层钢板的应力蜗壳的弯曲相对明显,冷库安装在排出压力之前最大变化为-191.52 MPa,并且钢管的总张力被拉伸。力状态发生变化,最大压缩应力为174.51 MPa,通常减少外部钢筋混凝土中钢筋的应力,并且将大多数测量点的测量应力降低约在10 MPa时,测得的混凝土变形几乎不变。
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