辽宁吊兵山煤Gang石发电有限公司供水系统2×300 MW循环流化床存储设施。计成一组额定容量为3×50%的供水泵,有两个运输装置,一个处于待机状态。厂的电耗率很高。益于电源泵组的变频,液压耦合器的修改和逻辑保护的优化,大大降低了泵的能耗率,并降低了经济性。善了冷藏单元的安全性。年来,随着电网容量的不断增加,消耗峰值之间的消耗差异逐渐增大,并且冷藏单元的最大振幅也必须相应增加。
宁吊兵山煤Gang石发电有限公司2×300 MW冷库机组的供水系统。3套功率为5,200 kW(标称容量的50%)的电源泵组(带同轴预泵)和给水控制系统组成。用二程一通的方式,液力偶合器主要用于调速。为我厂最大的辅助设备的给水泵,尽管配备了液力偶合器速度控制器,但随着转速的降低,给水泵组的效率逐渐降低给水泵的输出以固定速度运行,尤其是在下谷。高峰期,给水泵的效率较低,给水泵的能量消耗率一直很高,这直接影响经济和技术指标以及整个安装的节能优势。此,有必要优化电动水泵的设置方式,提高变频节能效果。厂供电泵机组的基本配置为:前泵 电机 液力偶合器 主泵,由电机同轴驱动,电动调速泵组一般采用液力偶合器调速方式。整个动力组件组中,前泵,电机和主供应泵的效率相对稳定,但是液力偶合器的高功耗是造成这种情况的主要原因。力偶合器效率低。液力偶合器驱动的液力给水泵的节能潜力非常重要。水泵的最大流量是根据锅炉的最大连续蒸发量(从1.05到1.10)计算的。压耦合器根据供水泵的最大流量进行调整。此,即使在标称工作条件下,进料泵的液力偶合器也偏离标称工作条件约10%。表1中,2012年第二存储单元的平均年充电率为71.2%。于其较低的充电率,因此该液压耦合器的最大平均开度第二存储单元的进料泵为47.3%,最小开度为37.47%。力偶合器的最有效点是其额定工作点,其效率远低于其额定工作条件。是变速液压耦合器的主要缺点。2012年,冷库的液力偶合器n的有效性能为44%至35%。定工作点效率分别降低了47%至57%,看来供应泵的节能量非常大,因此必须进行变频器的转换。过节省能源。以上统计数据可以看出,2号冷库给水泵的年平均用电量占总发电量的2.8%,即占总发电量的28%。厂的能耗,以及进料泵的能耗非常重要。液力偶合器驱动的供电泵不能直接通过变频进行转换。
下主油泵和机器的工作油泵,并用压力板切断和密封主油泵和工作油泵的出口管。外,系统初始出口的主油泵和工作油泵布置在外部,以确保给水泵的油压。部电动油泵设计为打开液力偶合器油箱的底部,以将油输送到主油泵和工作油泵。油系统的入口连接到外部电动油泵的输出,因此整个油系统由电动油泵供油,以确保稳定的油压,并且采用频率控制来调节给水泵的流量。于火力发电厂锅炉的给水泵,进水温度已随水温大致饱和,为防止气蚀,应使用低速预泵。发动机同轴放置。水首先通过前泵增加压力,然后进入给水泵。
来的前泵不动,进料泵电机驱动变速操作。2和表3显示,在负载相同的情况下,与频率运行相比,供应泵的电流减少了100 A,而在频率变化时,泵的消耗为减少电源0.67%,节能率为23.9%。频式液力偶合器电源泵比液力偶合器调速电源泵更可靠,变频改造后的功率消耗率设备的能耗可以降低0.6个百分点,这相当于水泵的频率转换。常重要的经济和社会效益。
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