本文主要通过分析脱硫将DCS控制系统纳入主控制系统的过程中存在的潜在问题和主要问题,提出相关的DCS保护逻辑的优化方案。外,通过一系列的实验,分析和实施,发现了在异常情况下冷藏存储单元的安全稳定运行及其承载能力的问题。终解决了主要设备,保证了设备的安全可靠运行,保证了系统的稳定性。
态正在运行。着中国火力发电公司环保标准要求的不断提高,火电厂脱硫系统已与储能机组的主控制系统逐步集成。冷。主要设备的安全稳定运行直接关系到冷库机组的安全稳定运行和冷库的负荷能力。对系统主要设备的控制和保护提出了更严格的标准。家工厂中的四个制冷储藏单元的脱硫系统的建设始于2007年,并于2008年投入使用。灰钙石膏湿法烟气的脱硫工艺包括转被采纳。冷藏单元的脱硫系统的每个燃烧系统上设置有挡板系统,包括原始烟气挡板,烟气导流板和烟气挡板。过。正常运行中,脱硫装置的入口和出口导流板打开,旁路挡板关闭。果有问题,请打开烟道旁通管的旁路阀,关闭烟道气脱硫装置的入口和出口挡板,烟道气直接通过烟道排入烟囱。过烟气脱硫系统。着环境保护要求的逐步提高,一家工厂取消了脱硫系统的分流导流板。硫系统被触发,主机系统被嵌套并触发,各方的观点是不同的。硫系统的安全防护设计不能满足要求,需要重新设计和改进。B.脱硫行程,主冷库单元的RB动作。项A:触发脱硫系统后,主冷库被锁定并触发。安全性而言,它是更安全的,但是必须考虑到,冷藏存储单元的主要触发因素对其成本的影响更大,因此将其用作备用计划。项B:操作员可以确定故障的具体原因,必要的判断和反应时间,这是我们的优先考虑。是,此解决方案涉及过多的设备(增压风机,污泥泵,脱硫烟囱衬里,引风机,鼓风机,一级风机,碎煤机,给煤机,油枪系统(燃油泵等)设备),控制系统的设计更加复杂,技术难度更大,并且转换的技术要求是完整而复杂的。于该程序,技术人员首先详细讨论和分析了过程和设备的相关参数,这在理论上是可能的。时,考虑到冷库的安全性,加工后必须进行适当的测试,最后确认这是否可行。解决方案考虑了冷藏存储单元的安全性和经济性,因此是优选的解决方案。烟气脱硫保护相关的逻辑被完全取消,并修改了警报。用风扇保护逻辑进入加油站以重新保护故障,其他所有警报都将取消并更改警报。助风扇故障,冷藏单元输出最大。助风扇在负载下进行启动测试。压风扇的跳闸测试。于增压风扇的RB测试的负载百分比。对相应的控制逻辑进行了广泛的讨论和研究之后,进行了大量的控制逻辑更改和相关的保护。旦更改了相应的逻辑,它将进入实验阶段。库运行冷气,两个风扇,两个主风扇,两个引风机正在运行,辅助风扇故障。应引风机在自动模式下运行,逐渐增加了风扇和主风扇的供气量,因此感应引风机接近最大功率。查与锅炉关联的系统是否具有正常的启动运行条件。经建立了渣机的液压密封,并建立了用于火灾探测的冷却空气系统,锅炉灰分运输系统,省煤器灰分运输系统,脱硫污泥循环,增压风机油站的运行和增压风机冷却风扇的运行均已投入运行。且锅炉烟气流量正常建立,启动锅炉A,运行侧风烟系统,检查各部分参数是否正常,静电引风机自动融化,手动增加风扇运动至20%,保存相关数据。
此,对它进行了修改,以增加增压风扇释放后的引风机的开度。4%,启动辅助风扇时,风扇开度减少4%。
据测试结果,当冷库运行时,可以激活增压风扇的RB功能。后,我们在其他冷藏室进行了相关测试,并取得了成功。过试验和改造,改善了脱硫系统集成到主控制系统后的相关控制缺陷,确保了机组的安全,稳定和环保运行。库,为以后的类似工作提供了更加科学合理的解决方案。
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