在600 MW家用超临界存储设备的过热器和过热器中,由于水垢的脱落,管子发生了故障,并进行了化学清洗,以消除水垢朝着水垢掉落的风险。库。
学清洗范围包括省煤器,水冷壁,起动机隔板,墙壁和天花板过热器,隔板过热器,后板过热器,最终过热器和最终加热器。学清洗用有机化合物清洗该过程使用高流量和高流速的清洗泵,以防止清洗时出现空气堵塞。洁每个清洁部件,并避免过度清洗。
术实践证明,化学清洗可以快速,彻底地解决过热器和水垢加热器的问题。家国内电站的600 MW超临界制冷设备投产不到四年。
果显示在表中。1由于在切割和运输过程中会产生大量水垢,因此最终过热器和最终加热器的实际数量要比测量值大得多。测试值仅供参考。
学清洗必须清洗。艺参数是实时调整的。最终加热器和最终过热器管的表面刮掉约1.0克,混合并研磨,然后通过能谱分析(EDS)进行分析,以定量地描述水垢的组成。谱。DHS的结果示于表2。以看出,最终过热器和最终加热器内表面的水垢成分主要是Fe和Cr氧化物。于水冷壁梯的数量少且易于溶解,因此此动态模拟测试不会选择水冷壁管样品;仅选择末级过热器和末级加热器管样品。平上剩余的试管样品将安装在动态模拟平台上,并根据实际清洁条件设置清洁参数(有关详细信息,请参见表3)。
束前的清洁工作非常紧张。墙的水和省煤器一起清洗,第四和第五阶段的最后加热器分别清洗。洁后,最后的过热器要清洗约51.25小时,天花板和墙壁过热器,墙壁过热器和后壁过热器要清洗约25.5小时,水壁和墙壁也要清洗。煤器清洁约14.5小时,最后一层被加热。洁设备约42个小时。每个清洁步骤中,将与清洁部件材料相对应的腐蚀指示剂悬挂在系统中,平均腐蚀速率小于8 g /(m2·h),且腐蚀总量小于80克/平方米。级过热监测管段,冷库安装末级加热器监测管段和清洗后的管道切割检查在线监测,管内余量已清洗,除垢率大于95%。清洁剂溶解的水垢(基于Fe3O4)总量为12716.2 kg。学清洗后,清洗了管道,清洗了管道内的牙垢,残留的氧化物和焊渣,没有金属粗大沉淀的过洗现象,没有形成完整的钝化膜。成,没有二次腐蚀或刺痛。
学清洗后,将过热器和加热器中的T91,T23,TP347H和12Cr1MoVG的管样品切下用于金相实验,并且没有发生晶间腐蚀。用有机化合物酸清洗工艺,除垢干净,腐蚀率低,无点蚀,无晶间腐蚀,无过洗现象,该工艺主要基于溶解的水垢,一些不溶物悬浮在颗粒清洁液中。外,采用大流量大流量清洗泵有效地防止了气塞的形成和清洗过程;完整的清洁过程不会因氧化物沉积而阻塞管子,根据水垢的大小进行清洁,并进行最后阶段。
洗特别难清洗的零件(例如过热器和最终加热器),而仅清洗少量零件的其他零件则进行长时间清洗和清洗:冷库单元的运行开始返回正常值。
表明化学清洗对于解决过热器和加热器水垢的问题是有效的。
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