在1000 MW冷库的灰渣碳含量长期运行期间,超出标准是一个问题。建,减少灰烬中的碳含量,提高冷藏单元运行的安全性和成本效益,以及确定锅炉系统的参考计划双输入双出口球磨机构。
分中的碳含量是煤冷仓库的主要经济指标之一。灰的碳含量超过标准,降低了锅炉运行的安全性和经济性,降低了烟灰的质量并影响了烟灰的销售。县电厂的2×1000 MW超超临界冷库机组于2006年12月和2007年7月投入运行。
锅炉是一个超超临界直流电炉,仅使用一个炉子,加热器和固态乳制品锅炉。助正压直接喷射喷涂系统,该设备配备了6个双入口和双出口碳素钢轧机,有两个50%的轴流初级风机,静态风机叶片和可变叶片风扇。
48个旋风燃烧器,布置在前后壁的三层中。炭设计类型,控制煤类型:Ji冀北煤矿的煤及混合煤。1提供了煤种设计和煤种验证的工业分析。
着两百万个冷库的投产,烟灰和炉渣的碳含量早已超过了标准。过分析,调整和转换,灰分的碳含量从5.4%(4.5%)增加到了不到2%。烧器的阀瓣和喷嘴磨损,燃烧器的嘴被焦化,粉煤的流动紊乱。
机期间,修理磨损的燃烧器并清洁焦化。向型粗粉分离器II的底部的圆锥内冲击圆锥是倒圆锥。积的使用率不高,磨损很重要,煤粉不均匀。轴向型粗粉分离器Ⅱ的内锥体的底部设置有粗的双轴向偏转器型粉末分离器,在内外锥体之间增加了可调节的轴向偏转器。粉气流经过下挡板后开始旋转,旋转距离增加,分离效果得到改善,煤粉的均匀性得到改善。
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