湿法烟气脱硫(WFGD)是世界范围内大规模商业应用的一种脱硫方法。法烟气脱硫过程需要高投资,高运行能耗,并且随着国家污染物排放标准的提高,一些出口二氧化硫的化石燃料工厂没有这样做。合排放要求。硫增效剂是一种化学试剂,适用于电厂的脱硫过程,可以提高脱硫效率。有无毒,协同作用明显,对系统无不良影响的优点。用Polymer Tech生产的脱硫增效剂测试了300 MW冷藏单元。为显着的节能效果,添加增效剂不会对浆料和石膏质量产生负面影响,也未观察到对系统和设备的负面影响。前,我国湿法烟气脱硫工艺具有优缺点,包括:脱硫技术成熟,效率高,吸附剂方便,经济,冷库安装副产品的可获得性。
测试过程中,两个冷藏单元入口处的SO2浓度保持在大约2000 mg / m3,在测试前后没有明显差异。试期间没有过度放电,并且在冷藏单元出口处的SO2浓度基本相等。测试期间,第1号冷藏存储单元第4号实际上在测试前使用三个污泥泵,甚至四个污泥泵运行。此期间,两个冷库中的循环泵数量保持在两个,在几个小时内仅使用了三个循环泵。验前后,第一脱硫系统的能耗降低了约0.25个百分点。期第四冷库机组比例的第四脱硫系统的能耗率从0.1降低到0.36个百分点。过在两个冷库中添加脱硫增效剂,可以长时间关闭一到两个悬浮循环泵,从而大大降低了脱硫系统的能耗率。过以上比较可以得出以下结论:在添加POLYTE™4080A脱硫增效剂后,脱硫系统的脱硫效果要比以前未掺杂的脱硫效果好得多。
两个存储单元的工作条件相比,第4个存储单元可以更少地运行一台或两台泥浆泵,从而节省了工厂的能源消耗率,增加了泥浆量。电网相连的电力,并增加了存储单元的备用循环泵的数量,从而使其成为安全稳定的网络。行性能有了很大提高。据实验数据,可以看出,使用添加剂后,脱硫系统的平均pH值从以前的5.65降低到5.1,降低了0, 55。吸收塔的pH控制在较低的水平,这降低了吸收塔中结垢的风险,提高了吸收塔悬浮液的氧化效果,并且还提高了吸收速率。用石灰石。
硫系统的处理能力大大提高,出口处的SO2浓度降低了约50%,而无需停止泵。果显着且快速。硫系统可以长时间关闭一两个台湾渣浆泵,可以将工厂的能耗率降低0.1至0.3个百分点,增加能耗网络并为工厂带来可观的经济效益。加了用于冷藏单元的浆料循环泵的备件数量,这降低了操作风险。可以降低pH值,减少在吸收塔中结垢的风险,提高吸收塔悬浮液的氧化效果,还可以提高石灰石的利用率。过添加POLYTE™4080A,可以提高脱硫系统的脱硫效率,减少SO2排放并满足废品要求。量后,通过正确组织循环泵的运行,可以完全避免超出标准。硫POLYTE的增效剂? 4080A对高硫煤的燃烧系统有更好的效果,明显优于其他同类产品。
出现波动的情况下,系统仍然可以高效稳定地运行,并提高了运行控制能力。入口处的负载浓度和SO2相同的情况下,可以在加药后先停止一台或两台悬架循环泵,然后再降低能耗。装。入口处的负载浓度和SO2相同的情况下,可以在加药后先停止一台或两台悬架循环泵,然后再降低能耗。装。700千瓦为例,一天停一台泥浆循环泵可以减少电费:700×24×0.42元= 7056元。
入增效剂后,脱硫系统更适应煤中硫含量的波动,可以适当提高煤中硫的含量。停止泥浆循环泵之后,系统阻力将相应降低,感应引风机的阻力将相应降低,冷库安装感应引风机的开口将减小,并且引风机电流将减小。低。效剂POLYTE™4080A脱硫具有改善石灰石溶解的作用:增效剂的添加可以增加石灰石的使用量并减少石灰石粉的用量。POLYTE™4080A脱硫增效剂可增强脱硫塔中浆料的氧化效果,提高石膏的脱水速率,并改善石膏的质量。POLYTE脱硫增效剂? 4080A的目的是减少系统的腐蚀和结垢,从而可以改善或减轻系统结垢的问题,提高设备备用率并减少循环泵系统的维护负荷。上所述,使用POLYTE脱硫增效剂? 4080A具有良好的经济和社会效益。
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