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[冷库安装]塔式脱硫增效剂在300 MW机组上的应用

2019-10-07 / Published in 行业资讯

  湿法烟气脱硫(WFGD)是世界范围内大规模商业应用的一种脱硫方法。法烟气脱硫过程需要高投资,高运行能耗,并且随着国家污染物排放标准的提高,一些出口二氧化硫的化石燃料工厂没有这样做。合排放要求。硫增效剂是一种化学试剂,适用于电厂的脱硫过程,可以提高脱硫效率。有无毒,协同作用明显,对系统无不良影响的优点。用Polymer Tech生产的脱硫增效剂测试了300 MW冷藏单元。为显着的节能效果,添加增效剂不会对浆料和石膏质量产生负面影响,也未观察到对系统和设备的负面影响。前,我国湿法烟气脱硫工艺具有优缺点,包括:脱硫技术成熟,效率高,吸附剂方便,经济,冷库安装副产品的可获得性。

塔式脱硫增效剂在300 MW机组上的应用_no.898

  陷主要体现在WFGD的运行中,其特点是设备磨损严重,对硫煤的适应性差,吸收塔中后续设备的严重结垢,能耗高以及生产成本高。剥削。进一步完善GB13223-2011脱硫标准和《大气污染物特殊排放限值实施通知》,大量脱硫单位的脱硫量有所增加。

塔式脱硫增效剂在300 MW机组上的应用_no.46

  自愿情况。硫装置容量的增加花费了很多钱,并且处理时间很长:建设期约为6个月,这给工厂带来了巨大的经济和环境压力。硫增效剂的应用还可以达到为脱硫系统设计的脱硫效率,并进一步降低了与原有脱硫设备的扩建相关的经济和环境压力。石灰石-石膏湿法脱硫系统设计的增效剂应具有高效节能的效果。

塔式脱硫增效剂在300 MW机组上的应用_no.527

  常由缓冲剂,活化剂,分散剂和反应催化剂制备。具有以下效果:有效地提高了气液传质的效率,促进了碳酸钙无定形表面的增加,增加了比表面积,改善了脱硫塔中浆料的离子平衡,缓冲浆料的pH值,并在脱硫反应中与产品的特殊组分同时反应。挥积极的催化作用。于效率的显着提高,与上一年相比,可以在使用前关闭一两个泥浆循环泵,具有明显的节能减排效果。消费。州第一电力资源有限公司和第四电力资源公司,两个300兆瓦的冷库是石灰石-石膏湿法脱硫系统,配有烤箱和塔。口处的SO2浓度在1000到2000 mg / Nm3之间,出口处的SO2浓度控制在100 mg / Nm3。库吸收塔的有效容量约为1200立方米。前应用的SO2排放标准如下:出口处的SO2浓度小于100 mg / Nm3。供有关石灰石原料的测试报告,并检查石灰石的质量。试前,请检查集尘设备是否正常运行,并达到要求的除尘效率。个炉子的脱硫系统及其公共系统均正常运行,严禁将偶然的渣浆池中的吸收塔污泥排除掉,同时严禁渣浆池排出污泥。每个吸收塔中;公共区域的矿坑泥浆穿过回收罐到达每个吸收塔。灰石污泥的浓度符合脱硫系统的设计要求。硫系统的主要设备是稳定的,例如风烟系统,吸收塔系统,石灰石污泥制备系统,石膏脱水系统和废水系统。浮液的密度为1130至1180 kg / m3。硫系统DCS系统的所有主要监测仪器均正常。试中心为化学分析工作准备设备和药物,并请专人进行采样和分析。测定法于2016年1月19日开始。于后续给药,每天增加40千克。1显示,在相同的运行条件下,将POLYTE™4080A脱硫增效剂添加到1号吸收塔中后,SO2排放量减少了约50%,减少排放非常重要。整个测试期间,通过1号和4号冷藏存储单元实现的节能效果非常好。
  测试过程中,两个冷藏单元入口处的SO2浓度保持在大约2000 mg / m3,在测试前后没有明显差异。试期间没有过度放电,并且在冷藏单元出口处的SO2浓度基本相等。测试期间,第1号冷藏存储单元第4号实际上在测试前使用三个污泥泵,甚至四个污泥泵运行。此期间,两个冷库中的循环泵数量保持在两个,在几个小时内仅使用了三个循环泵。验前后,第一脱硫系统的能耗降低了约0.25个百分点。期第四冷库机组比例的第四脱硫系统的能耗率从0.1降低到0.36个百分点。过在两个冷库中添加脱硫增效剂,可以长时间关闭一到两个悬浮循环泵,从而大大降低了脱硫系统的能耗率。过以上比较可以得出以下结论:在添加POLYTE™4080A脱硫增效剂后,脱硫系统的脱硫效果要比以前未掺杂的脱硫效果好得多。
  两个存储单元的工作条件相比,第4个存储单元可以更少地运行一台或两台泥浆泵,从而节省了工厂的能源消耗率,增加了泥浆量。电网相连的电力,并增加了存储单元的备用循环泵的数量,从而使其成为安全稳定的网络。行性能有了很大提高。据实验数据,可以看出,使用添加剂后,脱硫系统的平均pH值从以前的5.65降低到5.1,降低了0, 55。吸收塔的pH控制在较低的水平,这降低了吸收塔中结垢的风险,提高了吸收塔悬浮液的氧化效果,并且还提高了吸收速率。用石灰石。
  硫系统的处理能力大大提高,出口处的SO2浓度降低了约50%,而无需停止泵。果显着且快速。硫系统可以长时间关闭一两个台湾渣浆泵,可以将工厂的能耗率降低0.1至0.3个百分点,增加能耗网络并为工厂带来可观的经济效益。加了用于冷藏单元的浆料循环泵的备件数量,这降低了操作风险。可以降低pH值,减少在吸收塔中结垢的风险,提高吸收塔悬浮液的氧化效果,还可以提高石灰石的利用率。过添加POLYTE™4080A,可以提高脱硫系统的脱硫效率,减少SO2排放并满足废品要求。量后,通过正确组织循环泵的运行,可以完全避免超出标准。硫POLYTE的增效剂? 4080A对高硫煤的燃烧系统有更好的效果,明显优于其他同类产品。

塔式脱硫增效剂在300 MW机组上的应用_no.457

  
  出现波动的情况下,系统仍然可以高效稳定地运行,并提高了运行控制能力。入口处的负载浓度和SO2相同的情况下,可以在加药后先停止一台或两台悬架循环泵,然后再降低能耗。装。入口处的负载浓度和SO2相同的情况下,可以在加药后先停止一台或两台悬架循环泵,然后再降低能耗。装。700千瓦为例,一天停一台泥浆循环泵可以减少电费:700×24×0.42元= 7056元。

塔式脱硫增效剂在300 MW机组上的应用_no.251

  库机组的年运行成本为(0.7056×300-69.85)元= 141.38万元。
  入增效剂后,脱硫系统更适应煤中硫含量的波动,可以适当提高煤中硫的含量。停止泥浆循环泵之后,系统阻力将相应降低,感应引风机的阻力将相应降低,冷库安装感应引风机的开口将减小,并且引风机电流将减小。低。效剂POLYTE™4080A脱硫具有改善石灰石溶解的作用:增效剂的添加可以增加石灰石的使用量并减少石灰石粉的用量。POLYTE™4080A脱硫增效剂可增强脱硫塔中浆料的氧化效果,提高石膏的脱水速率,并改善石膏的质量。POLYTE脱硫增效剂? 4080A的目的是减少系统的腐蚀和结垢,从而可以改善或减轻系统结垢的问题,提高设备备用率并减少循环泵系统的维护负荷。上所述,使用POLYTE脱硫增效剂? 4080A具有良好的经济和社会效益。
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