由于1号东海300 MW制冷机组的煤耗高,因此对制冷机组的现状进行了准确的分析和评估允许准确定位当前的问题,这主要是由于泄漏和蒸汽轮机主体的蒸汽密封件的调整所致。于喷嘴组出口区域的设计余量较大,为了实现节能并减少排放,针对上述问题提出了优化和改造计划,并且最终,能源消耗达到国家先进水平。了贯彻集团领导提出的开拓性思想和大胆创新,解决了300 MW煤次临界储能单元的高消耗问题,对汽轮机主体进行了优化。蒙古东华发电有限公司(所谓的东华环)虽然参数在中国同类冷库的参考值中,能耗却达到了国家先进水平。了了解和控制冷库的热特性,锅炉的运行条件以及热力系统的各种技术指标,准确评估了冷库的当前状态并对其进行了评估。实施大修中的改造项目提供了技术基础,并对1号冷库进行了完整的性能诊断。对测试结果进行分析的基础上,通过现场检查,准确定位冷库机组存在的问题,并深入研究国内外厂商的成功转型经验大型机和其他电厂来解决这些问题,并在此基础上提出合理的改造计划。华发电有限公司汽轮机冷库机组。
3VWO条件下,冷库的容量为300 MW,这在主蒸汽流量和标称主燃气流量之间留有间隙。要的影响因素是:蒸气密封的蒸气泄漏太大,低压缸的最后和最后一级位于湿蒸气区域。分会流失,冷库安装钢瓶可能会变形并且蒸汽会泄漏。
冷库的设计中,为了考虑冷库的输出和过载操作,冷库的设计余量太大,并且喷嘴单元的出口为245.572厘米。须优化喷嘴的出口面积。着计算机技术和计算流体力学技术的发展,粘度的三维数值模拟已广泛应用于机械透平的设计领域。
当设计和减少喷嘴叶片的数量,减少喷嘴组的出口面积,并提高蒸汽轮机的相对内部效率和冷库的循环热效率。型钥匙被添加到喷嘴组的表面,以减少中间表面的空气泄漏。前,在设置阶段,四组喷嘴之间的空间很宽,因此高质量的未加工蒸汽从相邻喷嘴的未对准结构的两侧向喷嘴组的后部泄漏。
增强密封效果,减少漏气;其作用是减少由漏气引起的损失。2008年,对冷库机组进行了高压和中压缸的改造,其中包括高中压桥,高压侧排气平衡环,高压舱壁和中压膜片密封已被Braden密封取代。压缸的前后轴密封被铁氧体蜂窝状密封代替。果转子在安装前具有一定的弯曲度(设置为L),冷库安装则对转子间隙控制标准进行曲率校正:用于控制轴弯曲最大点的标准按照上述控制标准,将L增加L,两端不做修改,而其他部分增加。
据需要减少。素体蜂窝密封件需要铁素体材料,在实地测绘之后,将处理过的毛坯送到现场进行精加工,以确保其同心度和间隙要求。旦在现场对蜂窝状蒸汽密封件进行了测量,就将处理后的毛坯送到现场进行精加工,以确保其同心度和间隙要求。旦重新固定了叶尖和叶根梳状密封件,就需要对整圆进行现场处理,以确保同心度和游隙要求。卸设备后,应使用全钢瓶压力线法测量维修前工作之间的间隙。除气缸开度时,应采用冷夹紧法或加热法测量实际偏差。中,低压气瓶必须在舱壁的中央进行检查并接受。上所述,可以看出,本体处理上的低投入可以减少煤炭消耗,回收期不长,经济效益明显。轮机的改造现已成为一项成熟的技术,几乎没有技术风险:许多相同类型的家用冷藏存储设备已成功进行改造,经过加工后,可以获得良好的经济和社会效益。得。
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