摘要:某公司的第一阶段氧化铝溶解冷库的预期年产量为40万吨,此后将达到其标称容量,但其生产潜力很大。文件通过分解分析了冷库的生产能力和生产实践,并指出通过技术改造,该冷库的年产量可达到48万吨。优化运营和运营,以及加强计划内维护。化铝行业的竞争是高度面向市场的:生产成本决定了公司在该行业的盈利能力和生存能力,提高氧化铝产能是一种方法。
低生产成本很重要。压溶解是氧化铝生产的主要过程,必须增加冷库的溶解能力。压溶解过程是氧化铝生产的主要过程,其主要功能是将铝土矿的氧化铝溶解在铝酸钠溶液中。格的原矿浆在单罐加热器中加热至100°C,然后进入100°C进入预脱硅槽,经过8个小时的预脱硅,隔膜泵将循环的碱装入和送出。六级预热器的预热预热至约160°C,然后使用带有机械搅拌的5级高压釜和7个加热器将其间接加热至260°C,最后溶解并溶解60分钟。解后,悬浮液通过11个自蒸发阶段进行冷却,利用蒸发的二次蒸气对悬浮液进行预热,将冷却后溶解的悬浮液引入稀释罐中,并通过悬浮液对其进行稀释。耳赤泥洗涤液。公司是一个串联过程,而原始过程被引入稀释罐中。溶解反应中,矿石中所含的硅是钠硅渣的一部分,最终以红色污泥的形式排出,因此矿石中的铝/硅比和氧化铝含量是影响矿石中铝含量的重要因素。解能力。司工程设计的第一阶段是批量生产过程,分为两个系列的冷库机组,单个系列的年产量为40万吨。
体的设计情况和工作条件如表1所示。表1所示,公司的回收效率远高于面值,生产能力仍在450,000吨,前提是饲料和收割率不及预期。是,改善进料,加工速度和溶解能力的潜力仍然很重要。果解决了这些问题,则可以进一步提高性能。库的进给速度小。
44%是在压力锅的管中形成的。于生产操作条件和矿石成分等因素,许多疤痕在行业中很少见。测试过程中,疤痕的主要成分是Ti,P,Ca,Si等,并且成分复杂。成Ti,Ca和Si坩埚的原因是在制造过程中添加了一定量的石灰,并且该石灰是由石灰与钛矿物和一些硅矿物反应形成的请勿在高温下移除。埚晶体致密,光滑且坚硬。要物质是“钙钛渣”和“霞石钙”。
皮的存在减少了管道的增压区域,增加了阻力损失和冷库的工作压力。公司尝试了行业中的各种常规清洗方法,例如:剥离,机械清洗,高压水清洗,效果不明显。后,由于与专业清洁公司的合作,使用了与干湿技术相关的新技术。旦消除了结壳,就将冷藏单元的工作压力降低0.65 MPa,并打开生产空间。整膨胀箱孔板的尺寸。高压溶解式冷库中,系统压力返回到膨胀罐两端的正常压力,以及储罐入口和出口管道中孔板的尺寸。胀与冷库的容量密切相关。果孔板太小,则会产生供排气。果不平衡,一些污泥将通过排气管进入冷凝水系统。过公司测试,冷库安装进料量稳定在480 m3 / h,孔板也根据进料量的设定确定,有必要调整进料量。适合后续生产。增加溶解式冷库的进料量的过程中,经过多次调整,第二级进料口板的直径增加了7mm,尺寸第三级进料板增加了5mm;使用其他孔板。做了重点。旦提到当前的进料速度为500m3 / h,整个闪光系统就稳定了。施上述措施后,溶解库冷库的供应能力从480 m3 / h增加到500 m3 / h。少停机时间。解冷库的倒装工作分为三个部分:停车,维护和驾驶。分析过程中,倒置组停机时间长的原因主要是由于吹扫开始时冷库的压力低,管道的堵塞时间长。散,锅炉供应管线的平台数量不足以及该装置的加注时间长。料的预热时间长。
这种情况下,请采取以下措施:(1)清洁或更换量程堵塞的歧管,并在每次量程绝缘时检查管道的状况。(2)连续更改阀门的操作开度,并将原始的全开操作模式更改为开度的20%,以便管道继续以气体流动,这将减缓管道中结皮的形成。善加热管束的清洁过程,以提高溶解温度。着矿石品位的降低和矿石成分的变化,锅炉管束的坩埚成分和物理性能发生变化,必须对初始清洗工艺进行调整以满足生产要求。体操作是:锅炉管束的预热段清洗结壳的方法由首先进行高压处理的高压水直接清洗代替,然后用水清洗。压水;火的烧结时间延长一次以改善火的效果。
进行测量之后,外壳清洁进一步加深并且溶解温度从250℃增加到260℃,这增加了溶解反应的效果。用以上三个测量值后,氧化铝的溶解率提高了1.21%。时随着溶解速度的增加,循环效率提高了3.67 kg / m3。
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