工厂中600 MW蓄冷机组的凝结水泵设计过高,导致控制阀的节流损失很大,并且凝结水泵从控制区域移开。
济。于实时现场测试运行数据,本文研究了凝结水泵的抽气和变频技术,比较了每种典型运行条件前后的电机电流进行转换,发现冷凝器泵的电动机电流大大降低,并且实现的节能明显。时,消除了由控制阀的深度调节引起的振动和严重的噪音。结水泵是蒸汽轮机的主要辅助设备之一:凝结水泵性能参数的合理选择对冷库的经济运行至关重要。于设计法规和制造商过分强调安全性,冷凝水泵的设计能力过高[1]。
量压力,然后读取不同工作条件下的实际压力。库机组的冷凝水泵是五级涡轮,抽出第一级涡轮后,出口压力降低了1/5,即4.05 / 5 = 0.81兆帕。过核算,还可以得出结论,从第一级拆下涡轮机后,凝结水泵的出口压力可能与凝结水系统的设计压力值相对应。了最大程度地减少对冷凝水泵的效率和对轴平衡的影响,以及对抽出轮后分流器壳与空间之间的连接问题的影响,第二阶段和分流器壳,以及最后的车轮和旁路被提取。体下降到下一个终端位置,带有导向环的短段弥补了空间的不足[4]。算得出,由于从第二级抽出了涡轮机,凝结水泵的出口压力下降了0.81 MPa,流量没有变化,凝结水泵的效率降低了很少1%的冷凝水,冷凝水泵轴的功率降低367 kW。
频的调节取决于冷凝水泵出口门的完全打开,也就是说,如果管道的特性曲线是恒定的,则冷凝水泵的特性曲线通过更改电流源的频率和冷凝器泵的特性曲线来修改冷凝器,从而更改冷凝器泵的工作点。节频率转换率的主要优点是,它大大减少了调节的额外损失,并且非常经济。二切换方案如图2所示。变器的应用不仅可以执行单个泵的频率转换,还可以执行两个泵之间的频率转换,并且可以随时执行变频调节操作。过结合冷凝泵的运行参数,抽出600 MW砂轮之前的实际功率为2177 kW。频器的功率是根据冷凝泵叶轮的功率选择的。下叶轮后,凝结水泵轴的功率降至1810 kW,并考虑了最大负载。
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