在本文件中,发电公司黄陵煤Gang石的新型2 * 300 MW(三期)流化床冷库的调试和运行中遇到的问题已详细分析了异常原因。供煤原理的调整和深入分析,保证了大型流化床锅炉的安全,经济,稳定运行。陵矿业煤ue石发电公司的2 * 300MW流化床锅炉由东方锅炉厂生产,型号DG1058-17.5-II1,锅炉为亚临界参数,一旦中间再加热,自然循环,单蒸汽鼓和单烤箱,平衡通风,排渣固体,钢悬架结构,顶盖带罩密封,最大蒸发量为1058 t / h,名义主蒸汽压力为17.5 MPa,再热蒸汽压力为3.85Mpa,主蒸汽温度为541°C,再热蒸汽温度为541°C。配备了一个冷库,用于生产2×300 MW亚临界双轴双轴蒸汽轮机,带直接冷却蒸汽轮机。锅炉采用蒸汽冷却的旋风分离器进行气固分离,高温灰分和所有钢架支撑结构。床下和床的打火机上点火。炉供煤系统采用前壁集中布置。箱前部有八个供煤口,设计的最大供煤量为228吨/小时。
过设置在筒仓下方的进料装置。煤机将床料引入烤箱。个锅炉配备四个在烤箱前8点进料的生煤料斗,每个煤斗连接到两组重型煤给料机,每个锅炉配备四个碳钢漏斗和一个几何体积570立方米。个钢制煤斗的有效储煤能力可以满足BMCR锅炉运行条件下8.8小时的木炭消耗量(设计的煤种)。
了避免碳固存,煤碎裂,煤仓的形成,流化床锅炉的煤质要求的特点以及室外煤质水分过多,这四个海湾煤在安装时已安装。枪安装在地板上,每个煤仓装有34个不同角度的气枪。以说,四面八方没有盲点。
外,在煤仓的前后壁上安装了一套松散机,以确保煤仓的平稳运行。炭。实际的操作过程中效果很好,特别是将松煤机设定为在操作过程中每小时运转一次,大大减少了煤炭流失和破碎的次数。外,定期降低4个煤仓的煤位,冷库安装观察仓库中料仓的状态,按时处理煤并每天检查一个煤箱。正的效果是好的。该措施实施以来,锅炉并非由储罐引起。的破碎确保了锅炉冷库的安全稳定运行。锅炉选自江苏西摩集团生产的称重F57电子耐压传送带的煤类充电器。煤机的主驱动鼓具有防滑功能,从动辊具有自动清洁功能,皮带张紧器可靠方便地调节,带保持恒定,计量准确的话,带的挠度功能会自动校正,并且给煤机损坏。
供煤的监视和报警功能,煤的堵塞和缺煤的功能。洁机位于煤机的机体下方,与煤流接触的所有部件均由不锈钢制成。炭出入口门可以手动和自动打开和关闭。炭供不应求时,应具有反排煤的功能。
煤机还有一个速度传感器,操作失败的可能性很高。度传感器发生故障后,皮带的速度将不均匀,冷库安装煤的体积可能会发生很大变化,甚至会发生全速运行。需要更换速度传感器时,必须打开供煤器的后盖。在锅炉运行期间更换速度传感器,必须插入煤机的输出板并装煤必须关闭以密封风,这对放电面板要求很高。
据第三阶段锅炉的当前情况,准确显示煤炭供应的焊接风量。插入式供煤面板关闭时,密封空气量立即减小,这表明在正常情况下,保护风和煤风在烤箱中一起吹出,正常运行时的密封风量约为1800 m3 / h(当冷库容量为250 MW时),当关闭排放塞时,风量为瞬间降低到900立方米/小时,其他煤炭进料的风量将增加100立方米/小时。样,如果煤管下的煤不平整或阻塞,风量也会显着变化,这可以确定煤管下的煤是否畅通无阻。可以作为判断木炭煤量是否迅速减少的指标,甚至可以作为堵煤报警的触发条件,目前我厂处于实验观察阶段。陵矿业燃煤发电公司的两个三级冷库的168小时试用期已成功完成。们不断认识和探索上述经验。已在我们的工厂中广泛使用,但是我们知道,我们必须学习和探索许多差距和许多未知领域:我们将更加努力,探索学习中的困难和进步。
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