节约能源,减少消耗,降低电力生产成本和寻求电力市场,构成了我们社会“生存与发展”的基础。了实现此目标,必须降低安装的能耗率,优化系统的运行模式并减少系统中的各种损失。结水系统涵盖范围广,冷库安装包括许多设备,并且为凝结水系统的最佳运行提供了许多节能效果,其中介绍了我厂凝结水系统的运行失败和情况经过优化和改造。
文主要以新疆华电吐鲁番公司为例,研究优化135 MW变频调速超高压制冷机组的冷凝水系统。配备2×135 MW燃煤存储单元,煤冷存储单元采用SG-420 / 13.7-M778超高压中间加热锅炉设备。备如下:冷凝系统配备了两个冷凝泵,其供应频率为100%,四个低压加热器,一个轴封加热器和一个脱气机。中,轴封加热器的额定流量为冷凝器再循环至冷凝器的25%。凝水系统需要两个冷凝水泵进行切换工作,当需要更改操作结构时,必须先关闭手动冷凝水泵出口,然后再关闭备用冷凝水泵打开手动门时,待机状态下的手动门冷凝水泵出口将缓慢打开。
果手动门前后之间的压力差太大,则手动出口门将无法打开。时,手动门被过大的力损坏。于冷凝泵的工作频率,当冷库的启动或停止或负载较低时,调节损失增加,冷凝泵的消耗率增加。
率转换后,必须根据负载进行节能计算。常,每年的运行时间通常用作节能计算标准。
厂1号和2号冷冻储水机组供水泵的密封水是从冷凝水接线盒中抽出的,密封水是从泵中抽出的进料被注入到密封腔中以沿泵送方向流动。水泵的密封水将给泄漏的泵水供水。
泵管的影响下,密封水柱将返回。这方面,为了有效地控制水泵的密封水柱,可以增加前部水泵的入口压力以防止密封室泄漏。封水值的设计压力高于前泵入口压力100 kPa。冷库机组的负荷小于额定负荷的75%时,冷凝水泵的流量会降低。满足供水泵的水压差,必须增加冷凝泵的频率以增加冷凝水压力,这大大限制了冷凝泵的节能效果。在,当冷库机组的额定负载为60%至75%时,水泵和前泵之间的输入压力差的控制值将减小为30-40 kPa ,凝结水压力可以从原点的1.27 MPa降低到0.9 MPa。流降低1.5-2A,从而进一步提高了冷凝水泵的经济效率。
调试以来,水泵和前泵之间的入口压力差已减小,这不会影响泵的能耗率。食或其功效。料泵运行期间轴承温度没有明显变化;拆卸了泵,未发现排出泵轴端的迷宫式密封磨损,设备也未损坏。时,减少了密封水与前泵之间的差异,大大提高了冷凝泵变频的节能效果:冷凝泵的能耗从0.187%降低到0.15%,用于能源生产的煤炭消耗降低了0.1147g / kWh,每年减少了262吨煤炭。加利润41900元。上所述,本文对变频调速的135MW超高压制冷机组的冷凝系统进行了优化研究,主要证明了脱气机的水位是完全开放的。充电期间,可以有效地调节冷凝水泵。据泵的运行实际情况,冷库安装进行速度控制的控制,可以有效地达到节能的目的。控制方法控制精度高,可以减少冷库的消耗,并确保冷库的运行稳定性。还有助于减少来自控制阀的噪声污染,从而可以控制控制阀的磨损。
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