由于长期运行期间1000 MW冷藏存储单元的冷凝物中过量溶解氧的问题,与冷库单元的系统特性和工作模式有关,因此,对冷凝液中溶解氧的详细分析超出了标准,提出了转化,调整程序以及通过冷凝器的实施方法。化方式的调整,真空系统的处理,冷凝水泵的密封水,给水泵的密封水的优化和调整,冷凝水中溶解氧的水平大大降低,安全性高改进了热力系统,为解决类似问题提供了相同类型的冷库的参考方案。
力发电厂冷库中冷凝物中溶解的氧气是该厂化学监测的主要指标之一。
果冷凝水中的溶解氧大大超过标准或长时间分解,冷库安装则冷凝水管道设备的腐蚀和炉前热系统中水垢的产生将加速。
重威胁冷藏单元的安全和经济运行。县四期工程的2×1000 MW超超临界冷库配备了三台冷凝水泵,BMCR容量为50%,变频后,两台水泵使用常规变频的冷凝水,并使用高频冷凝水泵。结水泵采用机械密封形式;轴封系统采用自封式,水泵采用冷凝水作为迷宫式密封来密封水,回水温度用作调节量。料泵的回水温度上限为80°C。过冷凝器回收的蒸气水含有大量氧气。
(5)冷库的真空密封性对冷凝水中的溶解氧没有明显的影响。
过多方努力,低负荷时冷凝水中的溶解氧降至20 ppb〜35 ppb,有时超过50 ppb,但冷凝水中的溶解氧得到了显着改善,但不能仍无法在合格范围内实现长期稳定性。
查冷凝器泄漏并检查冷凝器内部,然后找到泄漏并进行纠正。水泵用冷凝水密封,而密封水在冷凝器的热水井中用水密封。
过将近一年的运行,结果表明,控制供水泵的回水温度不低于50°C,冷凝水中的溶解氧始终较低。到15 ppb的水平,解决了1000 MW冷库机组的冷凝水和溶解氧长时间超过标准的问题。者简介:李敬文(1969-),高级工程师。
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