通过对容量为670 MW的超临界最终加热器在室温下的宏观检查,金相检查,硬度测试,力学性能测试和拉伸测试,实验结果表明:鼓风管部分堵塞,空气流动不规则。生阻塞的管段的传热性能降低,并且整个管段在短时间内突然过热,并且大大降低了管段的强度。度升高时,材料的电阻不足以响应内部压力产生的应力,最终使管段在短时间内过热。爆裂。于670 MW的超临界冷库机组,主蒸汽压力为25.4 MPa,主蒸汽温度为571°C,再热管的设计压力为5.31 MPa,设计温度为320/569(输入/输出)。箱已经运行了17,200小时,最后加热的最后一步是第7排管。7根管环的下弯头已泄漏到烟气侧,并且已用更换了泄漏弯头的T23管。T91。换烤箱21小时后,最后一个加热器的第7行第7行的底部的500 mm直管泄漏。观射击如图1所示。砂管的第一个位置在肘部外弧的一侧。炸没有显示任何明显的膨胀,壁的厚度没有变薄,边缘很厚并且脆性断裂是明显的。炸附近管子的内壁和外壁上有一厚层的黑褐色氧化皮,具有平行的纵向裂纹。
爆管附近的着火面规模最大为1.8毫米。炉第二次爆炸时的管T23由铁素体 贝氏体 珍珠岩组成,这是异常的结构特征,而背面是铁素体 碳化物。T91的外壁具有混合晶体结构,并且该结构由粗马氏体 碳化物(晶粒度5至6)组成。层由破碎的板状马氏体和分散的碳化物颗粒(粒径为10-11)组成。层和外层之间的晶粒尺寸差异很重要,原始纤维网的取向特性并不典型。体中大量碳化物颗粒析出并发展,晶界模糊且粗糙。两个爆炸喷嘴的爆炸边缘和爆炸的下部进行硬度测试,测试结果列于表1。炸表面的平均硬度第一次爆炸垂直部分的起火为HV100125.4,最小值为HV100112.5,背面的平均硬度为HV100175.8,下部的硬度为HV100142。3第一爆管的火表面硬度16-7明显低于DL / T438 HB150-220的要求。二个T23通风管的硬度为HV100186,背面的硬度为HV100157.9,非常硬。
面燃烧面T91的硬度为HV100346,背面的硬度为HV100182(HB173)。T91钢段的硬度异常,着火面和背面的硬度相差很大,着火面的硬度远高于DL438对钢的上限T91(HB250)。面的硬度小于T91钢的下限(DL438至T91)。(HB180)。第一个爆炸管移离爆炸,并移开第二个爆炸管的相邻管(T23),以获得更好的拉伸强度。验结果列于表2。火表面和尾灯表面的第一个扁平弯头顶部的室温拉伸性能不符合GB5310和ASME SA213的强度要求。
应的T23级钢,尤其是防火面管的抗拉强度小于标准值35 MPa,屈服强度低于标准值50 MPa。室温下,与第二根管子的着火表面相邻的管子的拉伸性能(强度,可塑性)不符合标准要求。拉强度低于15 MPa标准,屈服强度低于5 MPa的标准要求。表面的第二次爆发的回报率略高于火表面的第一次爆发的回报率。一次爆炸管爆炸位于弯头外弧的一侧。有明显的膨胀或增厚,壁厚也没有增厚,并且没有脆性特征。炉管的内壁和外壁较厚,着火表面的外壁上出现0.25毫米长的氧化裂纹,高炉管内表面的尺寸最大为1 8毫米残留金属壁的有效厚度仅为2.3毫米。炉管的结构没有明显的相变,但结构的老化更为严重。有贝氏体起源的形态学特征,分散在晶体中的碳化物颗粒数量就少了,而晶粒链碳化物的沉淀更为重要。防侧吹管的硬度为HV100125.4,低于DL / T438 HB150〜220的要求。温下,上肘部肘部表面的拉伸性能。灯和后表面不符合GB5310和ASME SA213对相应的T23级钢的强度要求。热器首次点火附近的管段的等效温度在631至613°C之间。合EPRI文献和相关锅炉制造商(BW,ALSTON等)的建议,使用T23对于受热面管:过热器,加热器或水冷壁使用的最高金属壁温度为≤580°C,结果表明该材料处于运行状态。经过时了。效温度结果表明,在采样管T23的操作过程中长期存在过热现象。过热操作期间(高于580°C),内壁和外壁水垢的生长会加速,并且在水垢形成过程中会消耗贱金属。大地减小了管道的周向应力,并逐渐增加了管道的周向应力。后,在材料的高温下允许的应力发生了断裂。外,较厚的层改变了管壁的传热性能,从而也加速了该位置处的破裂。炸管的第二个泄漏部分很明显,爆炸的开口很大,爆炸的嘴巴长100毫米,宽160毫米,破裂的末端是带刀片的薄。孔平整,韧性明显。
炸管(材料T23)在爆炸管的末端具有明显的相变结构。影部位由铁素体 贝氏体 珍珠岩组成,这是异常的结构特征,而反燃表面由铁素体 碳化物制成。照T23的CCT曲线,如图4所示。
析表明,在砂光管工作期间,过热温度达到了相变温度点。合后,物料缓慢冷却并保持冷却。温降低,组织为铁素体 贝氏体 珍珠岩。度值为HV100186,表示呼气时的温度大于相变温度。T91钢制端管的过热时间也很短,可以达到相变点。层和外层具有混合晶体特性,燃烧表面的平均硬度达到HV100346,异常高。表明该房间中的材料严重过热。
析表明,管段被部分堵塞并且空气流动不规则,导致阻塞的管段的传热性能下降,短时间突然过热。间并大大降低了对该温度的抵抗力。了应对内部压力产生的应力,管道部分会出现短期过热。二次爆裂:高炉管段局部结垢,空气流动不畅,阻塞管段的传热性能变差,整个管段经历突然过热,显着降低了管段的电阻性能。阻力不足以应付内部压力产生的应力,最终导致管道部分的短期过热。
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