分析了脱硝和运行退出的问题,以解决我厂电站的脱硝输入在低负荷阶段较弱的问题。了进一步提高脱硝系统运行的稳定性,提出了一些实用的调整方法。县电厂的八个冷库以最严格的环境保护形式,进行了脱氮技术改造。是,由于蓄冷部24的负荷变化,因此脱硝系统能够在高负荷下稳定地发挥作用。
负荷小于650 MW时,脱硝系统自动退出运行,这使环保参数超出正常水平。对高环境压力,确保低负荷脱硝系统的稳定运行是操作人员的主要问题。析低烟气温度引起的低温导致的低负荷阶段,并制定措施以确保低负荷脱硝系统的稳定运行。县电厂1000 MW冷藏机组的脱硝系统由青岛华拓科技有限公司设计制造,采用高灰分选择性催化还原脱硝工艺,液氨作为还原剂。SCR工艺使用深灰色结构,催化剂和催化剂以“ 2 1”模式支撑,且抗蚀剂层在底部。供了两个SCR反应器,没有反应器旁路和省煤器旁路。安装两层催化剂时,在锅炉正常负荷范围内的设计条件和性能测试期间的脱硝效率下,SCR入口的NOx浓度为400 mg / Nm3。小于80%。
艺:如果系统选择的催化剂可以在315至420°C的温度下运行,则在低于下限温度或高于上限温度的条件下将被停用。县电站的脱硝系统在AB侧分为两个侧。SCR系统两侧的入口处定义了三个用于测量烟气温度的点。侧的三个测量点中的两个在315-420°C之外,并且该侧的脱硝自动删除。于已调试整个系统,催化剂入口温度未超过420°C,但在低温期间输入入口温度低于315°C负载。子中热负荷的不均匀分布将直接使两侧的烟气温度失衡。1显示了调整前两侧烟气温度的变化。于两侧烟气的温度差很大,当烟气的温度低时由于烟气的温度低而导致负荷低时,很可能发生冷库。过动态场测试和粉末管水平测试,修订冷藏单元可以有效减少烤箱中不均匀的热负荷分布。据两侧风量的偏差,可以适当调节两侧风扇出口的偏转。低高温侧的主要加热蒸气的温度,这降低了高温侧的燃烧气体的温度,从而减小了两侧的烟道气温度差。针对性地吹灰,将灰吹到烟气温度的顶部,增加被加热表面吸收的热量并降低燃烧温度。据燃烧间隙改变两侧的烟气温度,以调节侧风的开度和热风的开度。管烤箱中有燃烧的盖子,但由于粉末管的不规则流动,烤箱出口仍然有残留的旋转,通过调节火焰中心可以调节烟道气的温度两侧均可调节以达到平衡。过上述调整,自2014年11月以来,在降低负载模式下对两侧SCR输入的采样温度进行了采样和测量。2给出了500 MW负载数据。量两侧的SCR输入的烟雾温度,可以得到下图,可以看出两侧烟雾温度的差异并不重要。图2中可以看出,进行测量后,SCR输入的温差并不重要:在负载为500 MW的情况下,SCR的输入温度在315℃以上基本稳定℃,波动范围稳定,保证了脱硝系统安全投资。整每个燃煤电厂的参数和效率,优化磨煤系统的运行模式,可以有效地提高SCR烟气脱硝系统的输入烟气温度。如,如果在低负荷期间冷库的温度低,则可以通过以下手段来调节温度。负载较低时,上磨机的效率提高,下磨机的产量降低。过这样增加火焰中心的高度和SCR系统烟气脱硝燃烧气体的温度。低磨煤机的输出温度,以便燃烧时间可以增加SCR烟气脱硝系统的烟气入口温度。过调节一次空气压力,可以改变火焰的中心,并且当负载较低时,可以尽可能降低一次空气压力,以改善入口处的烟气温度。SCR系统用于燃烧气体的脱硝。低低负荷供气的温度或将其插入加热器会增加SCR烟气脱硝系统入口处的烟气温度。加供应的空气量。图3中可以看出,在进行测量,冷库安装调整磨煤机的运行模式并增加火焰中心之后,可以控制SCR入口烟囱的温度超过在318℃下效果明显。是,由于废气的高温,锅炉的损失将增加,SCR烟气脱硝系统的烟气温度应提高。合的飓风导流板可确保完全燃烧。
果阴燃的风太小,燃烧将不完全,燃烧后烟气的温度会升高。风的过度燃烧将导致火焰中心的减少和过多的空气量,从而降低烟气的温度。此,正常打开燃烧鼓风机是正常的,因此在低负荷下用于烟气脱硝的SCR系统的烟气入口温度是正常的。于低压过热器出口处的烟气温度较高,而节能器出口处的烟气温度较低,因此在加热侧打开燃烧气体挡板,并关闭小型折流烟道气可以有效地提高烟道气的温度。
化运营调整。分利用煤粉浓度的测量点,为实时调节提供依据,以使每个燃烧器的煤粉浓度均匀。旦采取措施,窑中煤炭的质量将得到有效改善,接近于控制煤的类型:窑中煤的较低热值大于19.0.5 MJ / kg,并且炉内煤的挥发性物质大于37.7 Vad%,大大降低了煤质差异的影响。载条件的发生。果发生炉子泄漏,负压和氧气量会发生很大变化,并加强了现场检查。别地,经常通过火孔观察到煤粉在炉中的燃烧以及从炉和系统漏出的空气。以通过关闭明火孔,确保炉子底部的水封正常,检查水密性和操作性来进行处理。标负载不可预测,并且AGC命令频繁更改。
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