通过分析影响第一台空气压缩机站10#压缩机长期运行的因素,我们找到了一种有效的方法来改善10#机器的运行环境并确保在长期压缩机10#。国Cooper TA-11000 / 30型压缩机在兰州石化公司的空气压缩机站生产了第一台10#压缩制冷储存装置,该装置于2003年安装并投入使用。
是主要的兰州石化冷库机组,在炼油厂生产。库从2003年开始运行。总结10#冷库的维护历史时,应注意的是,影响其长期运行的主要因素是中间冷却器和冷却器之间的泄漏节点。库单元。垢,电动机定子温度高以及控制柜电源板的损坏直接影响10#压缩存储单元的长期运行。进后,完全解决了影响存储单元10#长期运行的瓶颈因素。从2003年启用冷藏库以来,已发现检测到冷藏库10#的维护历史:运行期间冷藏库10#的故障维修隐患共16次,其中电动机的定子温度高,维护保养是3次,叶轮的结构引起存放。于控制器的电源故障,设备的振动值增加并修复了4次,后冷却器泄漏了4次,电动机停止了3次。于10#压缩机的现场配置,燃油箱的排气系统更靠近发动机进气口。油通过排气系统排出,发动机的环境温度升高,并且一些烟气进入发动机的进气口时,空气中的灰尘凝结形成污泥,从而减少了电机定子的冷却效果会导致电机定子温度以及发动机和排气口的进气口温度升高,从而有利于回收排出的热空气。
热量。
运行过程中,几毫米厚的铜管将在热交换器的管束附近局部蒸发,水中的有害物质将蒸发并沉淀在热交换器侧面的裂纹管中。体沉淀牙垢。种污垢的主要成分是有机泥,冷库安装盐和其他杂质的混合物,它们不溶于冷水和热水,并且难以通过其自身的循环进行洗涤,这可能以各种形式的腐蚀发生。
化学的(像牙垢)。低的厌氧腐蚀,小孔腐蚀,氧浓度腐蚀等),因为处理水长时间弱碱性且水温高,因此管束由于喷嘴和管板通过膨胀节连接,加压环境的长期运行会导致膨胀孔泄漏,这也是导致膨胀孔泄漏的原因。交换器的管束泄漏。#machine控制柜的设计靠近压缩机本体:由于压缩机本体的工作温度约为110°C,因此控制柜内部的温度为50° C时间过长,会严重损坏控制柜中主板的组件。管已安装隔离板,但效果不佳,并且现场控制柜中的温度仍然很高,从而影响了冷藏单元的长期运行。2013年4月1日对10#机器上的10#机器引擎污泥进行定期维护的过程中,车间实施了燃油箱排气管改造。
过焊接线(57 * 3.5)后,原来的排气管经过延伸,被驱动到二楼。灰向外引导,以防止烟灰被吸入电机管道的入口,并阻止油泥的形成。在10号机所在的工厂中安装轴流风扇,并在工厂顶部用塑料窗替换该窗,以改善空气流通以降低环境温度10#电机的定子,有效地减慢了10#电机定子的温升。
2008年以来。013年4月,在对10台机器进行检查和拆卸后,发现翅片和管束完好无损,未发生泄漏,这表明情况有所改善。的演说。
效地延长了冷库的长周期运行周期。于机器10#控制柜的高温和控制板的损坏,车间决定从控制柜后面的燃气管线8开一个小孔。气源从现场仪表的气源引导到控制柜后进行控制。
本文转载自
冷库安装 https://www.iceage-china.com