在对300 MW烟气脱硝装置进行四角度切向燃烧后,从实验数据分析了氮氧化物的形成,稳定性和稳定性。烧安全,蒸汽温度低。果表明,低氮燃烧模式的分类与燃烧的稳定性相反:上层SOFA中风向的控制对烟气中氧化物排放的控制有重要影响。和消除热差异。含量增加,在低负荷和低负荷以及低氮负荷下燃烧之前,筛网过热,主加热蒸汽的温度低,热偏差很重要。造的目的:经过燃烧器改造和空气分配方法后,主要目的是实现炉膛内部的真实浓缩和分离以及致密相的相对浓缩,从而符合炉内燃烧梯度分类的要求,并达到减少NOx和点火稳定性的最初目标。是,改造后,单C研磨系统存在前筛过热,热偏差大,再热蒸汽温度低和主加热蒸汽温度高的现象。氧含量的分级燃烧对锅炉的稳定燃烧有一定的影响。据低氮燃烧要求,炉子的主燃烧区降低了过量空气系数,产生了贫氧燃烧,并降低了主燃烧区中的炉温,以抑制形成。氧化物。是,冷库安装过低的氧气控制会大大降低锅炉燃烧的稳定性和安全性。
300兆瓦的高负荷为例,总风量从转换前的80%降低到了70%至75%,并调整了小主燃烧区的辅助导风板。SOFA1-3层采用SOFA1:80%; SOFA2:100%SOFA3:100%空气分配方法,与之前的高风量相比,SOFA空气导流板无法打开或保持很小,SCR入口中存在氮氧化物经历显着的降低,但是降低了对炉子的空气循环的阻力。箱风箱的压差只能维持在大约600 Pa,这与烤箱转换前给出的850 Pa的优化值有很大不同。果通风系统的主要辅助设备出现故障并且煤质突然发生变化,则灭火系统很可能会关闭。于安全原因,只能适当增加氧气量或关闭SOFA上挡板。烧外观的转变可控制氮氧化物的排放,转变的范围很小,实际控制只能通过调节光的燃烧来实现和水平水平的空气分配,冷库安装低负荷运行只能满足稳定的燃烧,燃烧效率被拒绝高负荷时燃烧稳定,抗干扰能力强燃烧通过渐变可以起重要作用。低负载为例,负载为150 MW,空气总量控制在45%至50%之间,由于烤箱风箱压差的限制,上沙发的风口打开了不能很大。层的开度会影响蒸汽温度的温差。达到40度并且SOFA的任何层滚动达到50%或更多时,它会在B层上触发短暂的火焰探测,严重影响燃烧的稳定性。此,客观地讲,150 MW负荷主要使用SOFA风来调节热偏差,因此无法实现基本的低氮燃烧。氧化物仅与氧控制量有重要关系。兆瓦条件下,由于稳定的燃烧,较高的抗干扰能力和增强的研磨系统操作,带有顶层的第三层粉末会降低下层进料机的速度梯度燃烧比较明显,氮氧化物得到很好的控制。出的参数:SOFA风1-3度打开三层:50%100%100%的总风量72%,RCS入口处NOx的测量值为506 mg / m3,温度主要再热蒸汽为536度,535度;参数在正常范围内,燃烧稳定,电视火焰为金黄色,火灾探测正常,无波动。果表明,该分类在高负荷下的燃烧效果良好,可以保证燃烧的稳定性,可以有效控制NOx的排放。SOFA风的低负载(小于180 MW)对分级燃烧几乎没有影响,这主要是由于用于调节蒸汽温度温差的研磨系统的不同运行模式。着负荷的增加(180〜220MW),SOFA风的开度是恒定的。渐梯度燃烧的增加也变得更加明显。了确保最大程度地比较实验数据,以300 MW负载为例。
据渐进式梯度燃烧的优化调整,取以下参数:SOFA风1〜3三层的开度为:50%100%总风量的100%72%, RCS入口处NOx的测量值为506 mg / m3,主加热温度为536度,535度。闭SOFA上部风门,将大型下部辅助导流板设置为可稳定运行20分钟,发现SCR进气口的氮氧化物为680。种方法炉膛火焰为金黄色,火情检测正常,但氮氧化物存在明显差异,因此由于SOFA风的开启而产生的高负荷可有效防止排放氮氧化物。300 MW负载下,两侧的间隙通常很小。倾斜角度SOFA SOFA1向前推3个角度,向下推2、4个角度时,切向圆变大,因此两侧烟气的温差可以小于15°,并且过热器支架和加热器的温度差也很小。A面略高。
确保安全,正确打开辅助风门SOF3层,将D层插入到粉末分配器D2或D3中,当火焰中心较高时,主再热蒸汽的温度升高。显的方法。继续攀爬)。面分析,当低负荷B / C磨粉系统运行时,关闭sfoa的上层辅助风门对提高主再热蒸汽的温度和减少减温水的量。
低负荷单缸P磨粉系统运行时,D2 / D3 D层供粉器正确运行,以确保安全,提高主再热蒸汽温度的效果是明显。为在分级燃烧条件下,主燃烧区中的二次空气量较少,所以减少了底部吹出的风,导致炉渣中的碳含量更高。燃烧区的停留时间是减少炉渣中碳含量的一种手段。低A层进料机的速度后,炉渣中的碳含量从9.14%大大降低到7.35%。是,A层使粉末机械具有更高的速度和稳定的燃烧效果,低负荷降低了A层的速度,尽管降低了炉渣中的碳含量,但对炉渣的形成有一定的影响。全稳定的燃烧。100%MCR负载,在低氮模式下运行,晶闸管进口处的NOx浓度低于450 mg / m3,主蒸汽温度保持在535°C以上。于300 MW负载,建议使用渐进式梯度燃烧控制。议降低A层以530 rpm的速度进入粉磨机,同时采取必要的步骤将AA1和A2液位的开度提高到最低水平,并降低其他主燃烧区的二次空气开口。将减少炉渣中的碳含量。50%MCR在低负载下运行。于在这种情况下锅炉的效率低,如果锅炉以低氮模式运行,则会牺牲经济性以进一步降低产量。外,进入烘箱的煤的热值有变动,如果发热量低,则根据还原方法,通过减小主燃烧区域的副风门的开度,可以降低熄灭的危险。
含量。议不要在低氮模式下运行低负荷模式(例如150 MW),在主燃烧区中保持足够的二次空气和氧气,并完全关闭风。发。气含量由SCR入口处的氧气量控制,控制在3.5%至6度之间,270 MW或更高的控制氧气含量为3.5%,且150氧气控制在5%,因此可以实现NOX和经济性。负荷一次空气压力控制在2800Pa,负荷高在3200Pa,这保证了第一和第二风速比。汽温度的偏差可以通过调节消风的不同组合来控制。15日,240兆瓦的全开式上部过热风有效地调节了蒸汽的温差。了保证在低负荷下的二次风力矩,二次风箱的压差不得小于200 Pa。低氮燃烧器转换后,由于较小的改造,低负荷更像是分级燃烧,稳态燃烧应主要用于保证空气量和供应给底层的粉末量SOFA风有助于调节热间隙;平均负载可以达到分类。度燃烧条件,但应注意的是,下部支撑架的风太弱,无法影响炉渣的碳含量,高负荷严格执行了梯度燃烧。氮燃烧控制氧气,而低氧燃烧是基本方法。
本文转载自
冷库安装 https://www.iceage-china.com