沙角B电厂位于珠江三角洲空气污染控制的重点地区。须将二氧化硫的排放极限设置为50 mg / m3。据沙角乙电厂的脱硫设备状态和现场情况,通过对氧化镁和氧化石膏湿协同转化方案的全面比较,确定氧化镁工艺用于完成脱硫并提高效率。据环境保护部发布的《关于执行特殊大气污染物排放限值的公告》(环境保护部第14号,2013年),沙角电厂B位于珠江三角洲的主要控制区,并且锅炉烟气中的SO2浓度必须为50 mg / m3。库的初始石灰石/石膏湿法烟气脱硫能力不能满足新的环保要求,需要对脱硫系统进行升级。角B电厂1号燃煤电厂2号(2×350 MW)-初步计划的脱硫工程,煤硫含量为1.06%;烟气脱硫(FGD)进口的SO2浓度为2379.8 mg / M3,作为山东三荣工程有限公司分包建设的一部分,采用了脱硫工艺。
据脱硫原理设计的德国Luqibi Xiaofu公司生产的石灰石/石膏湿法烟气,以及窑炉和塔式脱硫系统的逆流装置。烧后烟气中的SO2浓度不超过120 mg / m3,喷雾塔的内径为11.5 m,塔的高度为34.3 m,每个塔为吸收器配有3个泥浆循环泵,并提供了一个屋顶式除雾器。角B厂的初步设计的硫含量为1.06%,校准煤的硫含量为1.2%,锅炉烟气的SO2排放有望达到新标准。50 mg / m3的脱硫系统效率应达到97.9%。GGH脱硫泄漏率为1%,脱硫效率吸收塔的脱硫效率设计应为98.9%或更高。安热电厂委托2号冷库在满负荷条件下进行脱硫系统的性能测试,测试脱硫效率为92.89%,排放浓度为二氧化硫在关键区域未达到国家二氧化硫环保要求低于50 mg / m3;燃气加热器(GGH)的泄漏率为1.1%,两侧的总压差为909 Pa。果不改变GGH,则吸收塔的脱硫效率必须达到98.9%或更高,才能满足新的环保要求。
自系统的原始烟气经GGH冷却,然后从下方进入脱硫塔,脱硫后的浆料通过循环泵上下喷射,并与泵反向接触而被吸收。气:净化后的烟气经除雾后排出。
GGH取暖后,他被烟囱疏散了。SO2吸收的硫酸镁悬浮液通过悬浮泵进入旋风分离器进行一次脱水,而底部液体进入真空带式脱水器进行二次脱水,形成硫酸钠的副产物。燥的镁(10%至15%的水)。风分离器的上清液进入回收池,大部分回收池的上清液返回到脱硫系统进行再利用,一小部分在废水处理系统中进行处理以控制离子浓度。统中的氯化物。硫悬浮液不需要氧化,并且可以除去塔底的氧化风扇和氧化装置。换低GHG的风扇和辅助装置。化镁用作脱硫剂,氧化镁的消耗量仅占石灰石消耗量的40%。计效率为98.9%的氧化镁的消耗量为4.6吨/小时(85%MgO),冷藏单元的使用时间为5500小时,消耗量为每年约2.5万吨。浆制造系统设备的主要改造如下:(1)添加氧化镁存储和污泥磨,(2)增设一台液体泥浆泵,每个塔一个,备用一个,并将污泥输送到吸收系统; 3)从原来的研磨机构上拆下污泥设备,包括球磨机,研磨污泥罐,研磨浆泵,研磨湍流站和辅助管道。
旦通过氧化镁脱硫工艺加强了两个冷库单元的脱硫设备,系统就会稳定运行。2014年12月,广东省电力科学研究院受委托对一号冷库改造后的烟气脱硫系统进行性能测试。测试的结果表明,氧化镁脱硫系统的整体性能符合设计要求。设计条件下,脱硫吸收塔的脱硫效率为99.48%,系统总脱硫效率为98.60%,SO2稳定排放浓度GGH出口烟气小于40 mg / Nm3(标准条件,干基6%O2),从而满足设计环境要求。
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