本文以600 MW超临界制冷机组为例,分析和讨论了600 MW超临界制冷机组优化运行的过程,以供行业参考。文以河南某公司的600 MW超临界冷库为例:锅炉为单炉,汽轮机为三缸蒸汽,主再热蒸汽温度为538°C / 566°C,压力为25.4 MPa / 4.39 MPa。据公司制冷机组的实际情况,对600 MW超临界制冷机组的运行方式进行了一系列优化。实际运行过程中,可以看出铁含量对锅炉的冷热清洗过程有很大的影响。果必须根据锅炉的水质实施锅炉的水质,则需要花费很多时间。
加水中的水分含量可能略高于正常值(控制要求为50PPb)。果Fe小于100PPb,则可以直接给锅炉供水。成后,将直接开始大批量清洁排放。
这一点上,冷库安装它不会被回收,并且所有的排放清洁效果都会更好。果储水箱出口的铁含量小于或等于500 PPb,则可以在冷凝器中回收锅炉水,并通过经过精细处理的预排放过滤器除去铁被执行。样,可以缩短进行高循环清洁和锅炉循环冲洗所需的时间。动MW超临界冷库时,如果给水泵涡轮的备用蒸汽源足够可靠,则可以启动蒸汽供应泵。电动泵安全启动时,有效降低了启动时工厂的能耗,并融合了蒸汽泵。出了电动泵的运行,降低了运行风险,并缩短了启动时间。据计算,如果启动时间为10小时,则与电动泵启动相比,蒸汽泵的启动可以将设备的功耗降低40 000度。
炉着火并启动高压低压旁路后,从高压缸的废气中提取两级蒸汽压力,即蒸汽管从冷段重新加热,逐渐增加。先添加入口后,锅炉给水的温度可以从上一个温度从18°C升高到25°C。转温度和其他参数以防止水垢掉落在加热的表面上,这有利于涡轮机的加热。
公司的600 MW超临界冷库机组在磨煤机中使用正压直接吹入系统,每个锅炉都配备了两个离心式一级风机。操作过程中,经常会遇到诸如风压,高风量,燃烧和烟气损失以及飞灰含碳量高的问题。低了初级风扇的能耗,提高了燃烧效率,对初级风压曲线进行了优化。过优化后,一次空气压力由11 kPa的固定值控制,并且在不同负载下,控制了从煤炭供应到最大煤炭体积的空气量计算。力涡轮机的初级管的压降从8.5 kPa到300 MW,电流在128 A之间。小到106 A,有效地节省了能量并大大提高了经济效率。
前的600 MW超临界冷库机组受到新的水力发电的影响,使用小时数和负荷下降,并且大量冷库机组涉及高级操作,平均装料率低于70%,并且冷凝水限制明显降低。换后,凝结水流量根据负载在30 Hz至50 Hz之间进行调节,凝结水泵的电流从202A降低到140A,凝结水压力从4 MPa降至2.3 MPa大幅度降低。季,循环水泵由双循环泵运行。
其他季节,当环境温度下降时,抽水机电动机的内部接线也会改变,以实现低速运行,保持冷凝器冷却水量的基本原理可减少约80A。真空变化相比,仅此一项就可以减少0.4 g / kWh的煤炭消耗。下肢之间的高度差始终更大,顶点1#与底部之间的差为13°C,顶点2#与底部之间的差为26°C,即远大于标称温度5.6°C。加端差将阻止疏水冷却段充分加热,冷库安装这将直接排出热水,这也将导致更快的流动蒸汽,将直接影响热气束,这将导致管壁变薄并趋于破裂。过验证,发现原因是热控制水位“ 0”低于设计水位“ 0”。优化过程中,将高水位的“ 0”水位重新校准,并将下端差控制在约5.6°C。加5°从海拔高度差C来看,煤炭消耗率增加了0.219 g / kWh,这使煤炭消耗率减少了1.7 g / kWh。藏室的运行需要两个静电除尘器:两个通道中有两个电场,共有20个整流装置(T / R),采用小面积电源的配置方式,其中一个在正常操作中,四个电场T /。备R的控制模式为模式0(跟随火花控制),电流限制设置为60%,操作期间T / R设备的电流约为260A至320A。过优化静电除尘器的运行模式,除了保持电场控制模式外,还需要适当降低电流限制并节省能量,以用于电场控制方法2、3、4、2、3、4除了改变脱硫入口的粉尘度外,还可以设置电流限制的运行模式。过优化后,可以显着降低电流,每天节省的能源消耗为49661.3 kW·h,产生了非常可观的经济效益。超临界冷藏机组MW中,两个脱硫吸收塔除雾器的基本设备是两个冲洗泵,一个用于运行,一个用于紧急情况。冷库正常运行的情况下,两个除雾器吸收塔的累计冲洗时间约为6小时。了优化运行模式,在两个除霜器之间安装了一个主冲洗管,并且使用隔离阀和隔离管将冲洗泵替换为两个除霜器的运行模式。接。口主管的连通阀处于打开状态,因此冷库的两个冷却单元可以依次使用冲洗泵。时,优化了除雾器冲洗逻辑,以防止同时冲洗两个除雾器。过优化后,工厂的备用设备有所增加,同时节省了电力。公司的冷库配备了四个液浆水泵,分别对应A / B / C / D四层喷涂层,原始设计为三层每天使用一种泥浆,现在根据进煤的硫含量使用烟道气中的硫含量,使用两种,三种,四种和其他灵活的运行方式进行更改,尤其是在合理混合后从进入的煤中,原始烟道气中的硫含量降低至1000 mg / m3,并在悬浮液中进行两次循环。泵的作用是确保脱硫效率,烟道气中的SO2净排放量不超过标准,从而有效降低了设备的电力消耗。过对公司的600 MW超临界冷库进行一系列优化,每个冷库都可以开始降低成本,但是可以优化主辅机和脱硫设备,尤其适用于电动集尘器和初级风扇。过优化,减少了煤炭和电力消耗,并为工厂带来了显着的经济效益。
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