工厂5号和600号工厂的超临界冷库的封闭式冷却水系统配有两个封闭泵。外的水源来自去离子水箱或冷凝水系统的主供水管。运行过程中,工作人员发现5号发电机蒸汽端的温度高于励磁端的温度,经检查,发现有更多的燃气。疗后温差恢复正常。
章分析发现600 MW冷藏机组闭式水系统含气量高的原因,并采取有效措施消除了隐患,确保了安全运行。藏存储单元。站600 MW超临界制冷机组的主要蒸汽轮机由上海汽轮机厂生产。个冷库的封闭式冷却水系统(以下简称“封闭式水”)配备有两个封闭式泵,它们安装在蒸汽机房的0 m处,一个运行通常情况下,另一个保留。充水来自冷凝系统的淡化水箱或其他供水管,在正常运行中由后者供应。闭的水被开放的循环水冷却。
时,制冷储藏单元装有QFSN-600-2发生器,冷却方法是水-氢-氢。蒸汽和励磁发生器的两端总共布置了四套氢气冷却器(以下称为“氢气冷却器”),冷却水源是封闭水。气冷却器距地面约4至6 m,而氢气冷却器入口管位于发电机平台下方6.9 m。电机的标称氢气压力为0.4 MPa,冷却水压力为0.3±0.05 MPa。冷库正常运行期间,冷氢的温度设置为40°C,并且发电机允许的每日氢泄漏量小于11.3 Nm3。2014年4月27日,操作人员发现蒸汽发生器的冷氢气与5号发生器的发生器之间的温差在正常时间内小于1至5,并且最终温度蒸汽的量大于激发的量,这导致采取了临时措施来冷却蒸汽末端的氢气。设备用完了,发现有更多的气体。理后,温差恢复正常。时,我们检查了氢气压力的趋势,未发现异常变化。
象再次出现:在激发结束时,蒸汽的末端温度升高了3°C,放气后恢复了正常,而可燃气体测量仪检测到了废气并检测了浓度可燃气体约为40%。那时起,此异常的频率加快了,直到必须将通风阀保持在连续的打开状态,在此期间,只要尺寸变化,可燃气体的浓度都会被测量多次。具有值。难从这种现象中推断出,未知气体不断进入5号机的密闭水系统的运行,并含有一部分可燃气体。
远离蒸汽端,氢气冷却器的冷却水压力相对较低,导致氢气冷却器中的气体积聚更多,从而导致氢气温度升高在蒸汽端更高。先,查看5号发电机的氢气压力演变趋势和补充氢气的记录。气压力下降的趋势没有改变。异常发生之前相比,有明显的意义。每48到72小时完成一次,在允许的范围内,每天的泄漏量为5到6 Nm3。
次,已经发现5号冷库的整个封闭空气系统排气阀的排气阀是氢气冷却器。次,定子冷却水冷却器(位于蒸汽机房的6.9 m楼层)的封闭水侧排气阀中有少量气体。有其他空气排放阀出现气体排放。三,逐一分析每个封闭水用户,并确定可疑用户。于闭水系统在正常运行中在0.6 MPa的压力下运行,并作为气体向内泄漏,因此假定的使用者是氢气冷却器,氢气干燥装置,使用者制氢站,主空气压缩机和除灰空气压缩机。等氢气冷却器具有较大的溢流阀和高达100%的高浓度可燃气体,但据判断存在泄漏,但与此同时,氢气的压力趋向于更大低于正常水平,没有异常变化。正常范围内,尽管有泄漏,但泄漏很小。析可能表明氢气冷却器的聚乙烯垫圈有些泄漏。气干燥装置位于距蒸汽机房地板0 m处,并与发电机的高压和低压风区相连,氢气流过干燥装置。装置是双循环吸附型的。气再生加热后,密闭水通过冷凝器冷却,密闭出水主管的压力通常为0.6 MPa左右,氢气侧的工作压力为0.4兆帕考虑到扼杀损失和压力损失,直到氢气干燥装置被阀门节流并且门后没有压力测量装置为止。着管道的阻力,我们检查了位置:当氢的露点正常时,将禁用氢干燥装置。
据该方法,已经发现其他空气压缩机的空气冷却器具有不同程度的泄漏。时,维护人员在停机期间更换了发电机5的氢气冷却器垫片。过各种处理后,6月5日启动冷库后,完全消除了封闭水系统的储气条件。电机蒸汽两端的冷氢气和热氢气之间的温差与激励之间的温差恢复到1,冷库安装这有效地保证了冷库的安全运行。
本文转载自
冷库安装 https://www.iceage-china.com