在某发电厂中,两个660兆瓦#3和#4储能单元的超超临界冷库在其建造过程中在水冷垂直壁管的内壁上显示出较大的线性缺陷。
储。对这种故障,拥有单位邀请公司和业务部门进行彻底的调查,并了解所制定的原则,危害和检查方法,并提出了一套检查和检查计划。疗。文献处理了通过产生660MW的超超临界热能的制冷存储单元在水冷壁的制造中的原始缺陷,特别是在轧制期间水冷壁管的线性缺陷。热绘图。某发电厂中,两个660兆瓦#3和#4储能单元的超超临界冷库在其建造过程中在水冷垂直壁管的内壁上显示出较大的线性缺陷。储。对这种故障,冷库安装拥有单位邀请公司和业务部门进行彻底的调查,并了解所制定的原则,危害和检查方法,并提出了一套检查和检查计划。
疗。2014年1月22日,对4号锅炉水冷壁右侧上集热管的3个短管和筛子的对接焊缝进行了覆膜检查。9个短收集管具有线性缺陷。
盒子的短管上进行了放大的薄膜点检,在随机对照的18个短管中检测到类似的缺陷。新检查前壁右侧上部5个集管的同一部分上的焊缝的RT膜,再次发现5个集管很短。述缺陷存在于管子和筛管中。下一个小的收集管,然后将其切割以检查颜色。果检查情况,则怀疑线性缺陷破裂。2010年2月7日检查了所有4号炉的水冷壁集热器。
有39条短管具有线性缺陷,占检查总数的3.4%,还有20条过滤管。中存在线性缺陷,占检测总数的1%。析表明,缺陷是普遍存在的,迫切需要找到缺陷形成的原因和处理措施。正常生产中,冷拔过程要求所使用的模具内部表面光滑且完整。是,在实际生产中,使用内模一段时间后,表面会受到不同程度的磨损和刮擦。测试中,在随后的拉拔过程中,使用光滑的内模以及磨蚀且刮擦的内模对管坯的粗糙内壁进行了拉拔,以进行冷拔,以比较外表面的质量。模的成品管内表面质量的影响程度。据管坯的粗糙表面的金相图像,可以看出管坯的内壁是不相等的,这与小的宏观凹陷是相容的。粗糙的管坯有芯时,内模是由光滑,完整且有刮痕的冶金冶金材料制成的,其内壁具有一定程度的小空洞。芯拉拔的粗管坯使用完整的内部模具和内部抗刮擦模具,然后在冷拉伸后使用镀金的内壁。者的内壁均具有带有细槽的线性缺陷。以看出钢管是冷的,随着拉拔次数的增加,原始管坯内壁上的小凹口不断收缩和伸展,它们变成了凹槽,凹槽的宽度越来越小。表面更好的管坯使用薄,光滑,冷拉的内模,钢管的内壁没有金相缺陷,钢管的内壁更光滑。此,在成品管的内壁上形成小的线性缺陷主要是由于在管坯的内表面上存在小的凹陷,这主要是由于管的内表面的粗糙皱纹所致。据对缺陷形成原因的分析,如果两端没有线性缺陷,则管子中间就没有了,这样可以减少检查工作量。炉管在使用前必须进行检查,但根据调查,该管道中有泄漏检查:大约93吨,并且制造了大量管。
声波引导探伤方法许多辽宁清河和华能沁北发电厂等国内发电厂已经成功地使用了导波技术来检测管道内衬的缺陷。)。阳金联电力科技有限公司在实际的检查项目中成功应用了大量的超声波导波检测方法,是第一家在大量项目中使用导波技术的专业检查公司。查。
用管筛进行现场测试,并根据不同的测试结果实际采样了9个样品。些是具有明显信号,无信号和局部信号的采样管。析和相验证,金相验证的结果表明:检测信号明显,金相检查缺陷大于0.2mm,无检测信号,基本上无缺陷或很小缺陷和局部信号,金相检查缺陷也小于0.2毫米。上比较验证结果表明:沉阳金联电力科技有限公司超声导波检测设备及检测技术可以方便使用,并且可以在面向火的一侧和水冷壁管的背面进行检测。声波导波检测设备和技术可以用作检测3号和4号炉管内壁缺陷的主要检测手段。间可以控制在2周左右。景可以接受的水冷壁中出现线性缺陷的原因是,对管材生产的质量控制不充分,以及在随后的检查过程中缺乏出厂检查的原因,这使得被动地形。这种缺陷处理中,使用导波技术,对3号和4号冷藏存储单元中的总共84个水冷直管进行了线性缺陷测试,并在840年更换了该缺陷。
米。换时,同时更换了32根短管的水冷壁出口歧管。两个冷库开始运作至今已经三年了,管材没有爆炸,但是我们记得,在热能基础设施项目中,必须鼓励制造商加强冷库的建设。
量控制:同时,所有者单位还必须做好工作。品检验,避免由于生产设备中的初始缺陷而导致的故障,同时了解和吸收新技术的应用和推广,例如技术的应用导波检查,加快缺陷处理过程,促进了项目建设。多帮助。
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